Danke für die Info, meine sind immer noch net da sollen aber diese Woche noch kommen bin mal gespannt - mamo hat die jetzt auch aber schon alle vergriffen- finde ein guter Preis :-(((
Ich verstehe die Chinesen einfach nicht - Erst verstehen die Monate lang nicht dass die Leute SimonK Firmware ab Werk lieben und jetzt Verstehen die nicht (oder auch VIEL zu spät) das 4-fach ESCs benötigt werden und auch gut gehen würden !
Der erste Chinese der einen 4-Fach-ESC mit SimonK ab Werk anbietet wird vermutlich sehr überrannt werden ... in 1-2 Jahren ...
So, gerade versucht, 2 der 4 Regler auf dem Quattro ließen sich Flashen, die beiden anderen wollen nicht
Mal sehen was sich dan och machen lässt, ansonsten ist der wohl nix mehr fürn Kopter....
Nachdem sich 2 der 4 Regler ja mit OlliWs owsilProg nicht löschen und flashen ließen habe ich jetzt auf Tipp von 4712 im rcgroups mal dessen BLHeliSetup ausprobiert.
Das ganze nutzt auch n Arduino als Flasher, Belegung Arduino->Silab ist die selbe. Siehe da, alle Regler ließen sich problemlos mit BLHeli flashen.
Nach dem die Firmware mal drauf war klappe das flashen und einstellen dann auch mit Ollis Tool problemlos.
Regler gerettet, Weltuntergang verschoben, also steht dem Test morgen nix im Weg.
Bin gespannt, habe den Regler gerade vor mir liegen und will ihn morgen einbauen. Hast du einen Originalregler zum Vergleich? Es wird ja immer berichtet, das die Dinger so bannig heiß werden, obwohl nur 10A-Motoren dranhängen. Vielleicht bringt die Firmware nicht nur bessere Ergbnisse ...
Original hab ich ih n ja schon mehrfach geflogen, groß heiß wurd er mit den 2212ern und 9" Props nicht, aber er flog sich sehr schwammig fand ich, hoffe das lag am Regler und ist jetzt besser.
Original hab ich ih n ja schon mehrfach geflogen, groß heiß wurd er mit den 2212ern und 9" Props nicht, aber er flog sich sehr schwammig fand ich, hoffe das lag am Regler und ist jetzt besser.
Ist der Quattro so gar nicht zu empfehlen? Wollte meine ersten Flugversuche mit ihm unternehmen und bin nun ein klein wenig verunsichert. Bei RC-Groups war das Feedback am Anfang eigentlich recht gut.
Wie mehrfach geschrieben, ich habe auf dem neuen Kopter Probleme das er sehr schwammig fliegt und bekomme die OpenPilot CC auch nicht besser eingestellt, auf den alten Koptern ging das immer Prima, ich habe deshalb halt den Regler im Verdacht.