Hey ihr
Hab heute mal meine Selbstbau-3-fach-Halbbrücke zusammengelötet und mal rumprobiert
Also der Motor dreht sich schonmal, aber gleichmäßig ist auch was anderes
Motor ist ein CF2822 umgewickelt auf 50Wd. 0,2er Draht.
Hier ist mal ein Video wie das ganze aussieht :
http://www.youtube.com/watch?v=4tlPXjKqUoQ
Und im Anhang ist dann noch :
1. Schaltplan
2. Skizze wie ich mir die ansteuerung gedacht habe (also nur positive halbwelle und dann viertel Welle "Pause")
3. der Arduino Code (das ich maximal 50% PWM ansteuere liegt einfach daran, dass der Motor sonst unangenehm heiß wird.. Festhalten zeigt aber, dass er bereits mit 50% genug Haltekraft hat)
Ist da vom Code her was falsch oder von der Hardware?? Hardware ist ja einfach nur ne simple 3-fach Halbbrücke.. Muss auch dazu sagen dass ich zum ersten mal einen Motor umgewickelt hab und es ist jetzt zugegebenermaßen schon mehr schlecht wie recht erledigt :S Kann es daran liegen?
Hoffe mal ihr habt ein paar Tipps für mich
Hab heute mal meine Selbstbau-3-fach-Halbbrücke zusammengelötet und mal rumprobiert
Also der Motor dreht sich schonmal, aber gleichmäßig ist auch was anderes
Motor ist ein CF2822 umgewickelt auf 50Wd. 0,2er Draht.
Hier ist mal ein Video wie das ganze aussieht :
http://www.youtube.com/watch?v=4tlPXjKqUoQ
Und im Anhang ist dann noch :
1. Schaltplan
2. Skizze wie ich mir die ansteuerung gedacht habe (also nur positive halbwelle und dann viertel Welle "Pause")
3. der Arduino Code (das ich maximal 50% PWM ansteuere liegt einfach daran, dass der Motor sonst unangenehm heiß wird.. Festhalten zeigt aber, dass er bereits mit 50% genug Haltekraft hat)
Ist da vom Code her was falsch oder von der Hardware?? Hardware ist ja einfach nur ne simple 3-fach Halbbrücke.. Muss auch dazu sagen dass ich zum ersten mal einen Motor umgewickelt hab und es ist jetzt zugegebenermaßen schon mehr schlecht wie recht erledigt :S Kann es daran liegen?
Hoffe mal ihr habt ein paar Tipps für mich
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