RC Pitch driftet?
Servus, nachdem ich jetzt Pitch Control an RC installiert habe, habe ich gerade bei meinem ersten Testflug festgestellt, dass ich Pitch Drift beim Vorwärts/Rückwärts fliegen habe. Der Effekt ist nicht heftig, aber definitiv da. Der Gimbal neigt in Richtung der Anstellung, dh. neige ich vorwärts zum beschleunigen, neigt der Gimbal WEITER hinunter.
Sollte ich Pitch vielleicht reversen?
Bin auf der r61.
Rückkehr auf Level nach Drift ist nach wie vor recht langsam.
Andere Frage, nur falls das zufällig jmd weiß: Ich hab Pitch an der Naza hängen und die Werte sind etwas eigenartig, bei ca. -550 Rx-Wert liegt ca. -85° am Gimbal an, bei ca. 300 Rx-Wert 0° und bei ca. 550 Rx-Wert +45°. Gain (Naza) bei 100 (default 20) und Gain BGC bei 15. Optimal wäre -85° Gimbal bei -1000 Rx-Wert, 0° bei 0 Rx-Wert und +45° bei 1000 Rx-Wert.
Werde mal den Gain an der Naza zurückschrauben, weil ich den blos zuerst anstelle des BGC-Gains hochgeschraubt hatte um den Gimbal schneller neigen zu lassen.
Ach ich nehm das OT besser woanders hin wo es besser aufgehoben ist...
Danke für jeglichen Input und nochmals Dank und Lob an die Devs!
Servus, nachdem ich jetzt Pitch Control an RC installiert habe, habe ich gerade bei meinem ersten Testflug festgestellt, dass ich Pitch Drift beim Vorwärts/Rückwärts fliegen habe. Der Effekt ist nicht heftig, aber definitiv da. Der Gimbal neigt in Richtung der Anstellung, dh. neige ich vorwärts zum beschleunigen, neigt der Gimbal WEITER hinunter.
Sollte ich Pitch vielleicht reversen?
Bin auf der r61.
Rückkehr auf Level nach Drift ist nach wie vor recht langsam.
Andere Frage, nur falls das zufällig jmd weiß: Ich hab Pitch an der Naza hängen und die Werte sind etwas eigenartig, bei ca. -550 Rx-Wert liegt ca. -85° am Gimbal an, bei ca. 300 Rx-Wert 0° und bei ca. 550 Rx-Wert +45°. Gain (Naza) bei 100 (default 20) und Gain BGC bei 15. Optimal wäre -85° Gimbal bei -1000 Rx-Wert, 0° bei 0 Rx-Wert und +45° bei 1000 Rx-Wert.
Werde mal den Gain an der Naza zurückschrauben, weil ich den blos zuerst anstelle des BGC-Gains hochgeschraubt hatte um den Gimbal schneller neigen zu lassen.
Ach ich nehm das OT besser woanders hin wo es besser aufgehoben ist...
Danke für jeglichen Input und nochmals Dank und Lob an die Devs!