Neue Firmware 3.01 steht im MP bereit

0n3 70uch

Erfahrener Benutzer
Ganz offensichtlich.Ich hatte angesichts Deiner Demo mehr Aufwand vermutet.
Musste außer Rate_P, Rate_I und Rate_D nichts anpassen. Der Rest ist quasi Out of the Box...

Morgen (nachher) schließe ich mal den externen Kompass an. Wobei ich nicht glaube das es noch einen Unterschied ausmacht.

Gruß
Fabi


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rose1203

Erfahrener Benutzer
Hi, nach langer Zeit mal wieder mal nen neuen MP:

* Mission Planner 1.2.63
relocate controls to external dll
change mp icon
add backup metadatafile
fix altmsl unit scaling
more wizard wip
fix gpx time
fix AP accel
added ctl + left click = guided mode wp
move heli screen to software tab
rename adv param list to full param list
 
@Peter

....mal kurz was OT.

Ist es möglich die Kuppeln von deinen Coptern bei dir einzeln zu beziehen Peter ?
Habe leider nicht die Möglichkeit mir so etwas selber herzustellen.

Danke :)

Gruss

Loety
 

micropet

Erfahrener Benutzer
Die hatte ich nie gehabt, sorry.

Tolle Technik hast Du da. Wie schneidet man den Rand sauber?


Gruss Peter
 
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0n3 70uch

Erfahrener Benutzer
Tolle Technik hast Du da. Wie schneidet man den Rand sauber?
Dafür gibt es eine spezielle Säge. Die verläuft horizontal über einem Förderband und ist variable in der Höhe einstellbar. Die Tiefziehplatten werden auf das Förderband gelegt und automatisch durch die Säge gezogen. Danach hast du eine perfekte Haube.

Gruß
Fabi


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Hallo Peter und Fabi ,

also wenn ihr da zusammen kommt mit Kuppeln tiefziehen, bin ich auch dabei :cool:
Vielleicht könnten wir ja eine Sammelbestellung machen ?

Gruss

Loety
 
Peter du könntest doch einen Abguss von deiner Kuppel machen, und Fabi als Form zukommen lassen.
Ich würde die auch abnehmen.

Gruss

Loety
 

sick666

Neuer Benutzer
hab den übeltäter gefunden...RTL und Land mein Copter Hüpft... nur mit dem Dome cover

hallo community....

erst einmal danke für die tips von rob (Roberto), phantomflyer,und peter (Micropet).....

der copter landet und fliegt sich super ohne dome cover...mit hüpft er ....woran kann das liegen.(habe schon löcher reingemacht dachte eventuell wegen baro...des sieht jetzt aus wie ein schweizer käse).
hat das was mit der farbe zu tun (eventuell weil ich ein glitter effect drin hab..metal teilchen aber des kann doch nicht den baro oder den acc beinträchtigen....oder.

meine neuen werte.....

Screenshot (2).png

Compass_Mot noch verbessert ist jetzt auf 9%

Screenshot (3).png

auch das hoch setzten der INAV_TC_Z auf 6-7 bzw auf 4-3 brachte auch keine besserung....

den land_speed habe ich wie peter geschrieben hat auf 80 gestellt

accx accy accz werte

Screenshot (5).png

log+imu datei

Anhang anzeigen logs.rar

und noch ein foto von meinem schweizer käse :D

Dome cover.jpg

und ein video da ist einmal rtl mit dome cover und einmal ohne...dann loiter und acro mode.....seht selber....

vieleicht hat ja einer eine idee woher das verhalten mit dem dome cover kommt....

[video=youtube;pHKIryvFaC0]https://www.youtube.com/watch?v=pHKIryvFaC0[/video]
 

0n3 70uch

Erfahrener Benutzer
Könnte es sein das die Haube schwingt und du dadurch Vibrationen auf das APM überträgst/erhöhst? Wie fest sitzt das Teil?

Gruß
Fabi


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sick666

Neuer Benutzer
Könnte es sein das die Haube schwingt und du dadurch Vibrationen auf das APM überträgst/erhöhst? Wie fest sitzt das Teil?

hi fabi

sitzt eigenlich schon gut....befestige es mit isolierband an den armen.....

gruß tommy
 
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-Jonas-

Neuer Benutzer
Moin,

wollte mich nur nochmal kurz bei euch bedanken!
Das Problem wurde behoben. Ich habe gelesen, dass es wohl manchmal Probleme beim erase bzw reseten gibt.
Deshalb habe ich mein APM-Board mit arduino platt gemacht und alles gelöscht.
Danach Firmeware wiedr drauf und jetzt hat die ganze Einstellerei funktioniert :D
Bin die Anleitung von Christian durchgegangen und jetzt sehr zufrieden :D

DANKE !

Grüße

Jonas
 

sick666

Neuer Benutzer
hi community

hatte heute eine herben rückschlag mein kopter ist abgestürtzt war gott sei dank nur 3 meter über dem boden,
er ist seitlich abgedriftet kann des sein das es wegen einem defektem regler ist(es war nämlich danach einer defekt).....sollte der nicht dann auch nur mit 5 motoren fliegen .....(wie gesagt war halt nur 3 meter über dem boden).
oder war es der berühmte brownout????....
kann mir jemand helfen mein log auszuwerten ich weiss nicht wie das geht (bzw. ich weiss nicht was ...was ist).
würde mich um jede hilfe freuen ....würde gerne wissen an was es lag.

Anhang anzeigen 2013-08-15 17-26 33.rar
 
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FPV1

Banggood

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