Hallo emerich,
Ok, mit der Codegröße haben wir richtig vermutet, da dürfte tatsächlich ein anderer Bootloader drinnen sein.
bezgl Abstürze: Ist da der Prozessor komplett tot und du kommst nur mit Neustart raus?
Egal, was in der GUI eingestellt ist, ein Absturz sollte nicht vorkommen.
Es gibt anscheinend immer wieder Probleme damit.
Passieren die Abstüze auch ohne angesteckte Motore ?
Verwendest du ein kleines GoPro Gimbal oder etwas größeres ?
Softwaretechnisch sehe ich keine plausible Ursache, die RC Eingänge sollten keine Probleme mehr machen.
Versuchweise kann man ja alle 3 Eingänge im Aux Tab einmal deaktivieren.
I2C Fehler, also Einstreuungen der Motoren auf die Signalleitungen kommen eventuell in Frage.
I2C Fehler sollte man mit Live View sehen können.
Ansonsten habe ich noch einen weiteren Verdacht.
Nach meinen Beobachtungen häufen sich der Abstürze bei Martinez Boards und Nachbauten.
Immer mit angesteckten Motoren und höheren Spannungen (3S/4S)
Mit meinem RC-Timer Board hatte ich noch nie Probleme dieser Art.
Wäre interessant, ob die Problem bei bestimmten Boards gehäuft auftreten ?
bzw. ob das Problem mit größeren Gimbals (nicht GoPro .o.ä.) häufiger vorkommt ?
Nach meiner Meinung sind beim Martinez Design zu wenige Abblockkondensatoren an der Versorgung des ATmega328, d.h.
eigentlich nur ein keramischer Kondensator, und diese ist zu weit entfernt von Chip.
Das RC-Timer sieht da besser aus, habe leider keinen Schaltplan bzw. Layoutdaten, aber am ersten Blick sehe ich bei jedem Versorgungspin einen SMD Kondensator.
Das sind jetzt natürlich nur Vermutungen, weil ich solche Abstütze bei mir nicht reproduzieren kann.
Falls ein Verdacht in diese Richtung bleibt und der Fehler reproduzierbar wäre, dann könnte man einmal überlegen einen extra Kondensator einzulöten.
lg
Alois
Ok, mit der Codegröße haben wir richtig vermutet, da dürfte tatsächlich ein anderer Bootloader drinnen sein.
bezgl Abstürze: Ist da der Prozessor komplett tot und du kommst nur mit Neustart raus?
Egal, was in der GUI eingestellt ist, ein Absturz sollte nicht vorkommen.
Es gibt anscheinend immer wieder Probleme damit.
Passieren die Abstüze auch ohne angesteckte Motore ?
Verwendest du ein kleines GoPro Gimbal oder etwas größeres ?
Softwaretechnisch sehe ich keine plausible Ursache, die RC Eingänge sollten keine Probleme mehr machen.
Versuchweise kann man ja alle 3 Eingänge im Aux Tab einmal deaktivieren.
I2C Fehler, also Einstreuungen der Motoren auf die Signalleitungen kommen eventuell in Frage.
I2C Fehler sollte man mit Live View sehen können.
Ansonsten habe ich noch einen weiteren Verdacht.
Nach meinen Beobachtungen häufen sich der Abstürze bei Martinez Boards und Nachbauten.
Immer mit angesteckten Motoren und höheren Spannungen (3S/4S)
Mit meinem RC-Timer Board hatte ich noch nie Probleme dieser Art.
Wäre interessant, ob die Problem bei bestimmten Boards gehäuft auftreten ?
bzw. ob das Problem mit größeren Gimbals (nicht GoPro .o.ä.) häufiger vorkommt ?
Nach meiner Meinung sind beim Martinez Design zu wenige Abblockkondensatoren an der Versorgung des ATmega328, d.h.
eigentlich nur ein keramischer Kondensator, und diese ist zu weit entfernt von Chip.
Das RC-Timer sieht da besser aus, habe leider keinen Schaltplan bzw. Layoutdaten, aber am ersten Blick sehe ich bei jedem Versorgungspin einen SMD Kondensator.
Das sind jetzt natürlich nur Vermutungen, weil ich solche Abstütze bei mir nicht reproduzieren kann.
Falls ein Verdacht in diese Richtung bleibt und der Fehler reproduzierbar wäre, dann könnte man einmal überlegen einen extra Kondensator einzulöten.
lg
Alois
bei der Aussage bez. Abblockkondensatoren auf den Martinez Platinen muss ich Dir leider widersprechen.
Bereits ab der V2.x befinden sich mehrere/genug Kerkos onboard...