Habe den X8 heute für den zweiten Testflug in die Luft bekommen. Diesmal mit beiden Akkus angeschlossen, Kamera und Gimbal aber immer noch ab. So hat's ausgesehen:
AUW in der Konfiguration - 3,8 kg. Geflogen ist er insgesamt 18 Minuten mit mehreren Starts und Landungen, teils recht zügig (Testen und so). Spannung ohne Last liegt bei den Akkus noch bei 14,8V nachdem ich die zuhause wieder gemessen habe - im Flug hat die Telemetrie 13,5V angezeigt, das war mir in der Kälte doch ein ausreichender Tiefstwert zum Landen und Einpacken
Wobei ich glaube dass ich den Spannungsteiler inkorrekt eingestellt habe, der zeigt einen tieferen Wert an als er soll. Die Lipos laden gerade wieder, mal sehen wieviel der Lader da reinbekommt - dann kann man was zur Effizienz wirklich sagen.
Die PIDs brauchen noch etwas Arbeit, der Copter ist doch etwas wackliger sobald man zügiger unterwegs ist oder im Abstieg. Aber Loiter steht in der Luft wie eine Eins - man sieht ja dass ich mich sogar getraut habe, die Kamera statt der Funke zu greifen, um ein Paar Bilder zu schießen.
Alles in allem definitiv ein erfolgreicher Testtag. Und weiter geht's...
EDIT: Als Nachtrag das Video vom Testflug, inkl. Flugdemo des EZFW:
http://www.youtube.com/watch?v=f4W26mmOAo0