Multirotor-Flieger aus Hannover

seit ihr dort mit dem Auto reingekommen? wenn ja wie?
das ist ja der Wahnsinn was im Augenblick so alles vom Himmel knallt. Gott sei Dank hast die die Klamotten wieder gefunden.
Gruß
 
Also der Skywalker ist, nach gefühlten 2 Kg Harz wieder ganz :D Winnie und ich waren bis eben noch im Bastelkeller. Was nen scheiß ey :D Sonst fand ich den Tag und die Spots aber sehr geil. Schreit nach wiederholung, aber dieses mal ohne den ganzen Schrott^^

Gruß
 

Monkey

Erfahrener Benutzer
Uih das ist ja nen Haufen Mist ! Ist das diese Grube in Anderten ?
 

Monkey

Erfahrener Benutzer
Wow echt cool , sagt Bescheid wenn ihr das nächste mal dort hin wollt !
 
@Hardy
keine Ahnung... Ich bin ja der Meinung, dass die Naza scheisse gebaut hat.
War eben schon kurz im Garten und bin wieder geflogen. Das scheissding tut so, als wäre nix gewesen. Wenn ich wneigstens irgend was kaputtes hätte.
Ich hab zwar eigentlich keine Bock, den Hobel noch mal zu zerlegen, aber dann wüsste ich wenigstens, was das Problem ist.

Ich hatte auf jeden Fall einen Connection Lost. Auf dem vollständigen Video laufen die Motoren noch locker 30 Sekunden weiter, bis sie dann endlich reagieren und abschalten. Und das erste, was ich gemacht habe ist die Motoren auszuschalten.

Genau jetzt ist es natürlich windstill hier... um zu testen, ob die Gains passen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt gerne ein bisschen wind.

Ich glaube aber, ich werd's nie rausfinden.

VG
 

Monkey

Erfahrener Benutzer
Aber akkukapazität war noch ausreichend?
 
So, ich hab nochmal ein bisschen rumprobiert und ich kann mein "Glück" kaum fassen!!!

Ich habe den Fehler gefunden!

Also:
Ich hatte definitiv einen Connection Lost. Und zwar begründet wir folgt:

Ich habe zwei Möglichkeiten, den F/S auszzulösen
1.) manuell über Schalter an der Funke: Forced Failsafe

2.) Connection Lost: Da gebe ich dem Empfänger vor, was er für Werte zu liefern hat, damit die Naza weiß, dass sie in Failsafe gehen muss.

Was ist nun passiert:
Ich habe wohl, vermutlich in geistiger Umnachtung, einen völlig beklopptes Verhalten programmiert. Und zwar habe ich der Funke/ dem Empfänger programmiert, dass der Regler X1 (da habe ich die Baisc Gains drauf liegen) auf +39% geht, für den Fall, dass der Empfänger seine Verbindung verliert, die Naza also in F/S geht.
Alles andere war korrekt programmiert...

Als ich also jetzt den Connection Lost hatte, ist die Naza ordnungsgemäß in F/S gegangen. Aber leider habe ich die Gains für Roll und Pitch im selben Moment damit von 125% auf knapp 250% geschossen, was genau zu dem Effekt geführt hat, den man auf dem Video sieht. Der Kopter übersteuer völlig unkontrolliert...

Ich habe zwar den Forced Failsafe schon mehrfach getest, aber die Funke habe ich im Live-Betrieb noch nie ausgeschaltet... das habe ich immer nur in der GUI beobachtet... Und dabei ist mir das bis jetzt nicht aufgefallen-
Glücklicher Weise habe ich das aber eben durch zufall gesehen...

Ist zwar nicht schön, aber so kann ich wenigstens das nächste Mal wieder beruhigt fliegen :)

VG
 

Monkey

Erfahrener Benutzer
Hey Fehler gefunden! Gut! Ich letztens auch das erst mal die Funke aus gemacht ! Hat alles geklappt obwohl das schon komisch ist!
 
Hey Fehler gefunden! Gut! Ich letztens auch das erst mal die Funke aus gemacht ! Hat alles geklappt obwohl das schon komisch ist!
Wenn ich das vorher mal getestet hätte, dann wäre der Fehler schon aufgefallen. Aber genau das habe ich mich bislang nicht getraut! Aber jetzt funktionierts :)
Problem ist ja auch (und da muss ich mir irgendwie auch noch mal was zu einfallen lassen), dass ich eigentlich immer die GoPro an Board haben muss, da sonst der Gimbal blöde Sachen macht.
Und das hat mich vllt. bislang auch davon abgehalten, das mal auszuprobieren.

Heute war's dann eh egal, weil der Gimbal nu hinüber ist. Ich hoffe, dass mein gerade gedrucktes PLA Teil das defekte Teil ersetzen kann.

Idealer Weise müsste man den Gimbal abnehmen können. Das wäre super.
Da muss ich nochmal was entwerfen, glaube ich :)

VG
 

Monkey

Erfahrener Benutzer
BOAH Geil ich hab ein Minimosd an mein Naza Gps angeschlossen ! Toll bis auf Spannung zeigt es alles super toll an kund das ganze für knapp 15 Euro !
Hammer das war das was mir noch fehlte !
 

Monkey

Erfahrener Benutzer
Minimosd V1.1 in der einfachsten Variante Mann muss nur nen zwischen Adapter fürs naza gps bauen und dort das Teil anklemmen.
Und dann hast zb. Sämtliche gps Daten Höhe ,Entfernung ,home Pfeil ,zeit usw. Steht alles in der Rubrik dji im Thread 20 Dollar osd
 

Jace25

Erfahrener Benutzer
Du kannst glaube ich auch das minimosd extra nehmen, das kann dann noch ein bischen mehr für die multicoptersparte.

Also als Software für das mimimosd board oder ist da eine spezielle naza Version der Software drauf?
 
Zuletzt bearbeitet:

Monkey

Erfahrener Benutzer
Naza ! Du kannst das noch erweitern ! Mit stromsensor muss man aber noch ein paar lötungen und ein paar wiederstände einbauen !brauch ich vorerst nicht
 
apropos Naza, hat jemand eine Idee, wo ich aktuell ei. iOSD mini her bekomme? die scheinen überall vergriffen zu sein.

VG
 
FPV1

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