Da gratuliere ich Dir gleich doppelt, Felix! Ist wohl gutes Timing, dass die KISS ESC jetzt gerade unter die Leute gekommen sind. Da kannst Du Dich jetzt wie das auch sein soll auf den Nachwuchs konzentrieren. Der Nachwuchs lässt uns auch oft schon gar nicht die Wahl, uns um was anderes zu kümmern. Ist wohl von Natur aus so gemacht.
Das Problem ist das die suppo Motoren ja nur diesen lackdraht haben und ich wegen der bescheidenen Länge noch ein Stückchen dazwischen löten muss. Jetzt bin ich am überlegen ob ich mir 1mm Kabel bestellen soll!? 1,3 und 0,8mm hab ich hier...
So, "Erstflug" (Testschweben im Garten) habe ich gerade vollzogen. Klappt soweit ganz gut. Die Regler bleiben bei ca. 16A Schwebestrom kälter als handwarm. Abfluggewicht mit 4S 5.000mAh sind 2,5kg. Das einzige was mir ein wenig Kummer bereitet ist die Temperaturen der oberen Motoren (Der Copter ist ein X8 mit MN3508 380KV und 17*5,5" Props). An der Glocke habe ich ~40 Grad gemessen. Kann das von den ESC's her rühren?
@fpvler: An welchen Props betreibst du deine MN3508?
OT: Ich habe an eine Phase des Reglers/Motors für die Telemetriedrehzahl das Unisense angeschlossen. Beim Schweben an 4S zeigte mir meine Funke ~15k U/Min. an. Kann ja nicht wirklich sein. An 4S hat der Motor ja bloß max. 5624 U/Min. Gibt es da eine Erklärung für?
@Mikro: Das geht über das Command-Line-Interface (BaseflightGUI2, Terminalprogramm...)
set gyro_lpf = 42
ist der default, setze ihn 0 für ganz aus oder schrittweise höhere Werte probieren.