Hallo zusammen,
hier mal eine kurze Zusammenfassung meiner gestrigen Tests mit der 37 Software. Ich habe dabei ein Minimalsystem und vorerst nur die Rollachse betrachtet.
Egal mit welchen PID- Einstellungen ich es probiere: der Ausgleich auf der Rollachse funktioniert gut solange das Gimbal in Bewegung ist. Am Endpunkt angekommen wird dieser nicht sauber angefahren und der Rollmotor schwingt bei nidrigem P- Wert um ca. 10°.
Mit höherem P-Wert schwingt sich die Rollachse dann komplett auf.
Sobald das Gimbal bwewegt wird, funktioniert der Ausgleich scheinbar gut. Der Motor wird sauber nachgeführt und es sieht so aus, als würde er dort stoppen wollen, wo er soll.
Ältere Versionen:
Bei reiner Verwendung des Gyro funktioniert die Regelung super. Bei langsamen Bewegungen gibt es ein paar Ruckler. Bei schnellen Bewegungen wird die Kamera sauber nachgeführt.
Das einzige Problem ist der Gyrodrift, welcher mal mehr und mal weniger stark ausfällt. Bei Verwendung der Quaternationsdaten ergibt sich wieder das gleiche Phänomen wie bei der 37`ger Software.
Am besten funktioniert bei mir immer noch eine 1/1 Regelung mit Sensor an der Gimbalhalterung unter Verwendung der Quaternationsdaten.
PS: ich benutze übrigens die Flyduino MPU.
Viele Grüße
Henry
hier mal eine kurze Zusammenfassung meiner gestrigen Tests mit der 37 Software. Ich habe dabei ein Minimalsystem und vorerst nur die Rollachse betrachtet.
Egal mit welchen PID- Einstellungen ich es probiere: der Ausgleich auf der Rollachse funktioniert gut solange das Gimbal in Bewegung ist. Am Endpunkt angekommen wird dieser nicht sauber angefahren und der Rollmotor schwingt bei nidrigem P- Wert um ca. 10°.
Mit höherem P-Wert schwingt sich die Rollachse dann komplett auf.
Sobald das Gimbal bwewegt wird, funktioniert der Ausgleich scheinbar gut. Der Motor wird sauber nachgeführt und es sieht so aus, als würde er dort stoppen wollen, wo er soll.
Ältere Versionen:
Bei reiner Verwendung des Gyro funktioniert die Regelung super. Bei langsamen Bewegungen gibt es ein paar Ruckler. Bei schnellen Bewegungen wird die Kamera sauber nachgeführt.
Das einzige Problem ist der Gyrodrift, welcher mal mehr und mal weniger stark ausfällt. Bei Verwendung der Quaternationsdaten ergibt sich wieder das gleiche Phänomen wie bei der 37`ger Software.
Am besten funktioniert bei mir immer noch eine 1/1 Regelung mit Sensor an der Gimbalhalterung unter Verwendung der Quaternationsdaten.
PS: ich benutze übrigens die Flyduino MPU.
Viele Grüße
Henry
Eigentlich bin ich auf die gleichen Ergebnisse gekommen.
Welche PID Einstellungen funktionieren bei Dir mit der aktuellen Version ?
Fritz
Fritz