so nach mehreren wickel Versuchen
hier mal mein bisher bestes Ergebnis...
original Motor von RCTimer 5010-14 von seinem Kupfer befreit und mit neuem
2x0,15 CuLackdraht parallel mit je 160 Turns pro Zahn bewickelt.
Es geht hier mehr Kupfer auf den Zahn als mit vergleichbarem dickeren Draht.
Wie ja bekannt gehen der Strom durch den Leiter und die Anzahl der Turns stark ins Haltemoment ein.
Zwischen den Phasen habe ich nach dem wickel mit dem Multimeter 14,2 Ohm gemessen sollte also noch passen.
Nach einem ersten Test im Gimbal kann ich ein größeres Haltemoment bestätigen (verglichen mit den voran gegangenen Ergebnissen).
Die gesammt Strom Bilanz des Controllers bei 3s LiPo immer noch kleiner 400mA also noch genügend Luft für mehr Motoren Betrieb auf den Achsen
Gruß
Harald