Soooo
War heute mal Tracker testen. Mein schlechtes Audiosignal lag an einem fehlerhaften Kabel am RX. Beide GPS (1. GPS ->Modem - shared with EZ OSD - LS26030, 2. Am Driver - LS20033) funktionieren perfekt zusammen. Kein Home Button drücken.
War sehr windig - und wir haben mal getestet, wie schnell der Tracker wirklich ist. Fast direkter Überflug mit knapp 90 km/h.
Und was soll ich sagen - er kam immer hinterher. Im Nahbereich laggte er etwas, aber dazu brauchen wir ja den Tracker nicht - dafür ist das Diversity mit SPW zuständig.
Eine Sache ist mir aber aufgefallen. Hatte aber alles vorher kalibriert.
1. Hard Iron Calibration
2. Test Button - Himmelsrichtungen stimmten
3. GPS am Boden und aufm Copter hatten full 3D Fix (Solid gelb, auch beim drücken des Home Buttons)
Problem: Der Tracker hat nur auf Pan getrackt, nicht auf Tilt. Hatte mal gehört, man sollte Test Button 1x drücken, dann Home um Pan zu justieren / checken. Und noch 2 x Test um dann mit dem Homebutton das Tilt einzustellen. Dabei hatte sich das Tilt garnicht bewegt, nur ganz minimal, vielleicht 1°. Aber nach der Prozedur hat er auch auf Höhe / Tilt getrackt. Was genau habe ich da gemacht? Und was passiert da beim Home Button drücken? Denn das er sich jetzt grossartig bewegt hätte, wie der Pan Servo - das war nicht zu sehen.
Ansonsten alles Jut. Die GoPro war aufm Tracker montiert.
Bitte entschuldigt den schlechten Ton, aber es war eben sehr windig - und die GoPro ohne Case montiert. Einfach leise drehen, sonst tuts echt weh in den Ohren.
http://www.youtube.com/watch?v=9Zd2WnPFpEY
Inklusive Outtakes.
http://www.youtube.com/watch?v=cWBZAs0WFYY