Hallo,
ich hatte heute einen sonderbaren Effekt...
Die LEDs blinkten und Nick wackelte echt unkontrolliert herum.
Ich verwende ein Superleichtes Eigenbaugimbal aus 12-er Alu Vierkantrohr mit einer CFK Kameraaufnahme. Und die IMU liegt mit der Rückseite direkt auf der Kamaraaufnahme. Ich hatte in kürzester Zeit über 1.500 I2C-Errors drin...
Wenn ich den Nickmotor abgezogen hatte, lief Roll perfekt und keine Fehler mehr. Einen freien Nickmotor dran, auch alles bestens. Dann den Nickmotor isoliert dran, wieder Probleme (einen Masseschluss hatte der Motor auch eh nicht).
Habe dann alles nur Mögliche versucht, IMU auf die vom Nick-Motor abgewandte Seite gesetzt und ne Ferrit-Perle drauf - immernoch Probleme...
Und jetzt die Lösung - ich habe die IMU dann auf 10mm PA-Abstandshalter gesetzt und alles läuft wieder perfekt
,
Das CFK leitet wohlbemerkt auf der geschliffenen Oberfläche NICHT ...
http://forum.mikrokopter.de/topic-49184-2.html
ab Post #34
Grüße Stephan