Nabend, ich hab mal eine kurze Frage, ich muss irgendwas verstellt haben.
Wenn ich manuell auf RTL umschalte geht der Motor aus, woran mag das liegen. Failsafe etc. funktioniert. (jedoch konnte ich dort das anlaufen aufgrund der nähe zum Homepoint nicht testen) Aber im Flight Data Fenster springt er bei Failsafe erst auf Circle dann auf RTL.
Bin gerade neu hier aber hat das nicht was mit den Endpunkten in der RC zutun? Sorry wenn ich falsch liege, beschäftige mich auch erst seit kurzem damit!
APM plattmachen und alles neu bespielen? Vergiss nicht das eeprom zu resetten. Eine Lösung wüsste ich sonst nicht.
Hast du das im Flug getestet oder in der Hand?
Zur GPS und Kompassanordnung,
Alustab aus dem Baumarkt, eine kleine Grundplatte aus dünnem Sperrholz, darüber eine 40mm
Acrylkugel. Es finden darin Platz der Kompass und das GPS vom RCTIMER.
Kompassaxe wie die FC sollte drauf geachtet werden.
Einfache Lösung und es funktioniert. weit weg ist es ja dann von der restlichen Elektronik.
siehe Bilder.
Ist mein Übungscopter mit APM1,Sonar,Opticalsensor und Firmware 1.9.1
Steht wie Ast, selbst bei etwas Wind.
Im Moment auseinandergeschraubt daher das Kabelgewirr.
APM plattmachen und alles neu bespielen? Vergiss nicht das eeprom zu resetten. Eine Lösung wüsste ich sonst nicht.
Hast du das im Flug getestet oder in der Hand?
Im Flug... und in der Hand. Also als Beispiel: Ich gebe ein bissel Gas und schalte dann auf RTL um (nicht Failsafe), dann steuert er zwar die Servos aber der Motor geht aus. (obwohl weiterhin der Gasstick unverändert auf "Gas" steht.)
Im Flug... und in der Hand. Also als Beispiel: Ich gebe ein bissel Gas und schalte dann auf RTL um (nicht Failsafe), dann steuert er zwar die Servos aber der Motor geht aus. (obwohl weiterhin der Gasstick unverändert auf "Gas" steht.)
Kann es sein, da du ja nicht abgehoben bist, das der APM auf Landen umschaltet?
Das wäre eine Erklärung dafür. Schau mal in den Settings ob du das aktiviert hast.
Steht wie ast heist: der flowsensor ist ordentlich eingestellt (LINSE) position hold aktiviert ist. Man sieht es kaum mit blosem auge, das er sich bewegt.Hatte ja schon geschrieben das es mein ücopter ist. Mein Hexa ist noch unberührt und wartet noch auf ublox neo n6
Geht aber leider nicht ab 7m bei mir und es muss hell drausen sein.
GPS ist mit den oben genannten einstellungen in wenigen sekunden da, 1,5-2m radius.damit kann ich locker leben.
APM1 ist nicht so schlecht leider aber etwas schwerer.
Kann es sein, daß der GPS Empfang an manchen Tagen schlecht ist wegen Geomagnetischer Strahlen???
Auf der Webseite von Stein-Elektronik warnt der Betreiber vor den Betrieb von GPS unterstützten Steuerungen wenn die Anzeige bei ihm nicht auf Grün =Quiett steht. http://www.stein-webshop.de/Shop/
Ich habe als RC Empfänger einen FrSky D8R-II Telemetrie. Dieser wird dann wahrscheinlich auch das GPS stören. Oder?
So langsam habe ich keine Ahnung wo ich das GPS hin setzen soll. Überall sind Antennen die etwas senden.
*
Ich werde mir wohl ein neues Framedesign einfallen lassen müssen damit alles, durchdacht, Platzt findet.
Kann es sein, daß der GPS Empfang an manchen Tagen schlecht ist wegen Geomagnetischer Strahlen???
Auf der Webseite von Stein-Elektronik warnt der Betreiber vor den Betrieb von GPS unterstützten Steuerungen wenn die Anzeige bei ihm nicht auf Grün =Quiett steht. http://www.stein-webshop.de/Shop/
Mein Arducopter ist heute auch fast auf Ast niveau stehen geblieben. Leider schaukelt er sich bei Wind noch ziemlich auf. Wie optimiert man die Loiter PIDs am besten?
Hallo,
Bin jetzt auch stolzer Besitzer des Arduflyers 2.5! Ich habe jedoch das Problem das die Motoren wenn ich den Gasknüpppel ein wenig nach vorne drücke viel zu schnell anlaufen. Soll heißen, zu viel Drehzahl im kleinen Stellbereich. Habe jetzt schon mit einigen PID Werten gespielt Throttle_P usw. es ändert sich jedoch nichts. Habe einen Hobbwing 4x20A Regler welchen ich auch schon neu eingelernt habe. Habe ihn jetzt auf Softanlauf gestellt, bringt aber auch nichts.
Zum Setup:
F450 Quad
RC Timer 2826/13 1000KV Motoren
10x4,5 props
Mx16 Hott
Gr12 Empfänger (ich nutze zur zeit kein Summensignal am apm)
arduflyer 2.5 mit 433mhz und Gps
Vielleicht kann mir ja von euch jemand sagen was ich falsch mache.
Ja hab ich angelernt. Die Motoren starten auch alle zeitgleich und haben auch die richtige Drehrichtung, Habe im Terminal auch schon das setup laufen lassen setup- motors das ist auch alles ok. Ich denke es liegt an der der Kombination Hobbwing 4x20A Skywalker Regler und FC. Mit der kk2.0 ist das Setup auch super gelaufen. Wahrscheinlich muss ich irgendwas in den PID Werten ändern, evtl PWM oder so.
Aber schön langsam weiß ich echt nicht mehr weiter...
Ja hab ich angelernt. Die Motoren starten auch alle zeitgleich und haben auch die richtige Drehrichtung, Habe im Terminal auch schon das setup laufen lassen setup- motors das ist auch alles ok. Ich denke es liegt an der der Kombination Hobbwing 4x20A Skywalker Regler und FC. Mit der kk2.0 ist das Setup auch super gelaufen. Wahrscheinlich muss ich irgendwas in den PID Werten ändern, evtl PWM oder so.
Aber schön langsam weiß ich echt nicht mehr weiter...
ich habe auch die 4x20a skywalker von hobbywing und fliege die mit den default werten
perfekt ---- allerdings mit einer spektrum dx8 ----
ich vermute einmal das deine gaseinstellung nich richtig kalibriert ist
@matala im chat meinte jemand das evtl die firmware schuld ist ich hab die neueste drauf 2.9.1. Mit welcher fliegst du? Funktionierz bei dir das automatische kalivrieren ( throttle vollgas-akku einstecken- akku abstecken und wieder anschliessen usw) ??
gruss andre
Edit: hab grad gesehen das du auch die 2.9.1 fw hast.... mist und ich hab so gehofft das es daran liegt...