"UltraESC" bald gibt's was Neues

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solution

Erfahrener Benutzer
Hallo zusammen
Habe einen Quad mit NanoWii und UltraESC.
Einstellung OneShot und Active FW, ansonsten Default
Nehme ich das Gas zum Absinken weit zurück hatte ich schon 2x das Phänomen, dass der Kopter abgekippt ist, weil ein Regler wohl zu weit abgedrosselt hat.
An welchem Parameter muss ich drehen??
Gruß
Joachim
 

ronco

Erfahrener Benutzer
Hi,

musst gucken ob minthrottle passt. auch wenn die quarze recht genau sind, würde ich immer ~5-10 mehr als minthrottle in MWC angeben als bei den UESC eingestellt ist.

gruß

Felix
 

Patscherpofel

Erfahrener Benutzer
"Mod" war so nett und mir das per PM geschickt:
"Hatte das gleiche Problem. Bei mir war der Grund, dass ich aus der Zip-Datei die falsche GUI genommen habe. In der aktuellen Zip-Datei ist sowohl die neue, als auch die alte Chrome-GUI enthalten
Jetzt wo ich gleich die im ersten Ordner "webgui" hinterlegte Chrom-App genommen habe klappt alles super.
MoD"

ich hab seit wochen es nicht mehr geschafft die verbindung zum uesc herzustellen
der tip hat mich nun wieder näher gebracht...ich bekomme so zumindest wieder die auswahloptionen im gui wieder zu sehen
kann auch usb auswählen aber dann geht nichts weiter, kein lesen und schreiben möglich :( obwohl in connection das usb angezeigt wird

es ist os 10.6.8 , bei dem das neuste Java nicht mehr läuft, könnte das das problem sein?
ich hab sonst noch emulirtes Windows7, aber da kann man den usb treiber nicht linken

hat irgend jemand Ideen was ich noch machen kann? besten Dank
 

schnellmaleben

Erfahrener Benutzer
Hallo Patscherpofel,

sorry dass es so lange gedauert hat, ich habe mein altes Mac OSX 10.6 nun endlich gefunden und mal gestartet und die Standalone-UltraESC-App für&mit 10.6 gebaut. Java muss installiert sein, es ist mit uraltem Processing 1.2 gebaut (neuer geht nicht mit 10.6) aber funktioniert bei mir. Ich erinnere mich dunkel dass es bei dieser OSX-Version problematisch mit 32/64bit und Java-seriell war. Teste einfach mal:
https://drive.google.com/folderview?id=0B0l7VZMlas0kd0x2YUMyMmhtWDA&usp=drive_web
Falls es noch mehr Mac-Nutzer gibt, in dem Ordner befindet sich auch eine Fassung für 10.7 mit enthaltenem Java, evtl. funktioniert die auch in höheren OSX-Versionen. Wenn nicht, bitte kurz Bescheid sagen :)
 
Zuletzt bearbeitet:

Altix

Erfahrener Benutzer
Ich bin gerade dabei, mir einen 3D-Kopter zu bauen und habe aktuell drei Probleme:

1. Im normalen Modus (nicht 3D) fliegt der Kopter sauber und einwandfrei. Im 3D-Modus tut er das auch, allerdings ist die Drehrichtungsumkehr ein Problem. Wenn ich aus steilem Steigflug (Vollgas) in Mittelstellung gehe, gehen die Motoren im Bereich des Deadband aus. Wenn ich den fallenden Kopter dann abfangen möchte geht das einwandfrei. Gehe ich mit dem Gasknüppel unter die Mittelstellung klappt die Drehrichtungsumkehr noch, wenn ich dann allerdings versuche, den Kopter mit Vollgas abzufangen, verschlucken sich die Motoren und der Kopter klatscht ins Gras. Kann sein, dass die Umkehr bei mehr Höhe klappt, aber mehr als 6-8 Meter zum Testen stand mir heute nicht zur Verfügung. Außerdem sollte es doch eigentlich möglich sein, den Kopter wie einen Heli Pitch pumpen zu lassen, also heftig rauf und runter. Das Setup sieht folgendermaßen aus:

Warthox Quad von Flyduino
Ultra ESC 20A
Hacker A20-26M EVO
8*5 Props von Flyduino
NanoWii
FrSly D4R-II via Summensignal

Die Einstellungen sehen so aus:

MWI.png
NanoWii.png
ESC.png

Anfangs hatte ich das Problem, dass die Motoren sich selbst bei einem Flip verschluckt haben und der Kopter abstürzte. Das Problem konnte behoben werden, nachdem ich das Timing der ESCs auf den 22,5° und damit auf den von Hacker empfohlenen Wert angehoben habe. Würde es etwas bringen, das Timing weiter zu erhöhen? Welche anderen Stellschrauben gäbe es?

2. In der MWii GUI wird der Horizon Mode angeboten. Wenn ich mich recht erinnere, ist der erst ab 2.2 gekommen, hat aber zuverlässig erst ab 2.3 funktioniert. Ist dieser Modus mit Vorsicht zu genießen, da die verwendete FW ja auf der 2.1 basiert?

3. Eine der vier Ultra ESCs hat folgende Macke: Wenn ich im GUI CW eingebe dreht der Motor CCW, gebe ich CCW ein dreht er CW. Die anderen drei funktionieren korrekt. Ist jetzt kein Beinbruch, aber doch irgendwie unschön.

Danke schon einmal für ein paar Tips.
 

ronco

Erfahrener Benutzer
Hi,

1. du kannst auch auf 30° timing gehen. geht manchmal besser, ist aber etwas weniger effizient dann.. was beim 3d copter aber meisstens net so wichtig ist

und eigentlich sollte das mit dem wechsel ganz gut gehen mit dem standard deadband von 40 in der mwc2.1 nanogui.. ich habs allerdings noch nicht mit hacker motoren getstet. ohne jetzt sagen zu wollen das es an denen liegt, ist es leider doch auch sehr motor abhängig wie gut es dann nacher leuft.


2. der horizon mode ist aus der 2.2 importiert, aber das güro scale problem habe ich auch behoben. ging bei mir immer problemlos.

3. ist das immer das gleiche? es kommt mal vor das beim auslesen nach dem connecten was falsch ist. den fehler suche ich aber noch.. ists immer das gleiche ESC und passiert immer wieder, solltest du das vllt zurück schicken :/

gruß

Felix
 
Erhaltene "Gefällt mir": Altix

solution

Erfahrener Benutzer
Hallo Felix
Ich habe bei einem UltraESC das Phänomen, dass nach dem auslesen völlig verrückte Werte angezeigt werden:
z.Bsp. 2polig
I2C-Ansteuerung
obwohl er bis zu dem Zeitpunkt perfekt funktionierte.
Dann muss alles neu eingegeben und mit Write geschrieben werden. Funktioniert dann auch perfekt.

Beim nächsten Auslesen ist wieder 2polig, I2C......drin!
Muss ich mir Sorgen machen, dass er seine Einstellung im normalen Betrieb vergessen/verändern kann?

Gruß
Joachim
 

ronco

Erfahrener Benutzer
hi,

die Chome GUI macht manchmal mist .. also bei mir noch nicht, aber ich hab das schon manchmal gehört :/
am besten mal die java/Processing GUI auf nem windows PC drann hängen und alles nochmal speichern.

wenn das net hilft, ists wirklich ein HW problem. wenn sowas ist, könnt ihr mir das UESC auch gerne schicken und ich guck danach. meine adresse gibts
auf PN anfrage :)

gruß

Felix
 

Altix

Erfahrener Benutzer
Hallo Felix,

ich danke dir für deine ausführliche Antwort.

zu 1.: Ich werde dann mal auf 30° gehen. Derzeit eimert es hier aber ohne Unterlass, da muss ich erst einmal auf gescheites Wetter warten. Hoffentlich ist das dann die Lösung, wäre ziemlich blöd wenn ich diese violetten Billigmotoren am Ende doch austauschen müsste ;)

zu 2.: Gut zu hören. Ich liebe den Horizon Modus über alles, da ist es gut zu wissen, dass du die anfänglichen Fehler korrigiert hast.

zu 3.: Es ist nur ein ESC, welches dieses seltsame Verhalten zeigt, dafür aber reproduzierbar. Ich würde gerne warten, ob die Änderung im Timing etwas bringt und danach dann gerne den Regler zurückschicken. Ist wie gesagt kein Drama, wenn man es weiß, aber unschön. Geht der dann an Paul mit Hinweis auf diese Beiträge?
 

ronco

Erfahrener Benutzer
Hallo Felix,

ich danke dir für deine ausführliche Antwort.

zu 1.: Ich werde dann mal auf 30° gehen. Derzeit eimert es hier aber ohne Unterlass, da muss ich erst einmal auf gescheites Wetter warten. Hoffentlich ist das dann die Lösung, wäre ziemlich blöd wenn ich diese violetten Billigmotoren am Ende doch austauschen müsste ;)

zu 2.: Gut zu hören. Ich liebe den Horizon Modus über alles, da ist es gut zu wissen, dass du die anfänglichen Fehler korrigiert hast.

zu 3.: Es ist nur ein ESC, welches dieses seltsame Verhalten zeigt, dafür aber reproduzierbar. Ich würde gerne warten, ob die Änderung im Timing etwas bringt und danach dann gerne den Regler zurückschicken. Ist wie gesagt kein Drama, wenn man es weiß, aber unschön. Geht der dann an Paul mit Hinweis auf diese Beiträge?
hi,

ja am besten. wenn es reproduzierbar ist, kann ich da ja warscheinlich auch net viel machen. und ja wenn du in ner mail an paul die beiträge hier zeigst erledigen sich alle fragen.

gruß

Felix
 
Hallo zusammen ;)

Wir haben folgendes Problem wobei wir nicht wissen ob es an dem Regler liegt oder der Flugsteuerung.

Erstmal die Ausrüstung

Motoren MT2212 980kv
Regler klar Ultra ESC
Steuerung Naze32
Props 10x4,7 E Prop
3s Lipo

Gewicht beträgt 1460g

Wenn wir nun Vollgas geben ziehen die Motoren laut UniSense 18A
Dabei kommt der Copter kaum oder gar teilweise nur hoch. Laut Datenblatt sollte diese Kombi knapp 30A durchjagen bei Vollgas?
Auch ist es so wenn wir gerade so hoch kommen passiert hin und wieder das er regelrecht durchsackt.

Einstellungen sind Standarte Werte bei den ESC.

Müssen wir andere Einstellungen an den Reglern vornehmen? Oder was kann es sein das wir nicht die volle Leistung zur Verfügungen haben?

Wir sind im Moment echt ratlos 😞

Vielen Dank für tips 😀

Grüße
André

image.jpg
 

ronco

Erfahrener Benutzer
Hallo zusammen ;)

Wir haben folgendes Problem wobei wir nicht wissen ob es an dem Regler liegt oder der Flugsteuerung.

Erstmal die Ausrüstung

Motoren MT2212 980kv
Regler klar Ultra ESC
Steuerung Naze32
Props 10x4,7 E Prop
3s Lipo

Gewicht beträgt 1460g

Wenn wir nun Vollgas geben ziehen die Motoren laut UniSense 18A
Dabei kommt der Copter kaum oder gar teilweise nur hoch. Laut Datenblatt sollte diese Kombi knapp 30A durchjagen bei Vollgas?
Auch ist es so wenn wir gerade so hoch kommen passiert hin und wieder das er regelrecht durchsackt.

Einstellungen sind Standarte Werte bei den ESC.

Müssen wir andere Einstellungen an den Reglern vornehmen? Oder was kann es sein das wir nicht die volle Leistung zur Verfügungen haben?

Wir sind im Moment echt ratlos

Vielen Dank für tips

Grüße
André

Anhang anzeigen 99039
hi, wenn man den copter fest hält, hat man nie die volle leisstung da der PID regler immer etwas regelt. und bei vollgas kann er ja nur nach unten regeln.

was wiegt der copter den?


gruß

Felix
 
Hi,
@ Keilie
Werden wir testen. Danke

@ Felix
Der Copter wiegt 1460g steht oben ;)
Also wir halten ihn nicht fest das passiert alles im Flug.
Deswegen wundert es uns das er gesamt nur 18A zieht, das sind 4,5A pro Motor bisl wenig oder ;)

Wir werden heute mal weiter testen.

Vielen Dank Grüße
André
 
Das Problem scheint gelöst - die Einstellungen der NAZE hatten bei Throttle Max einen Wert von 1800. Den haben wir jetzt auf 2000 hochgesetzt - jetzt haben wir bei Vollgas an 3s auch einen Strom von bis zu 34A - schaut also gut aus.
 

Alveran

Erfahrener Benutzer
Servus

Mal ne klein Frage... wann kommen den die UESC wieder ins Lager?
oder kommen bald die V2 mit CAN?
will mir nämlich demnächst einen 3D TriCopter bauen.... 1-2 Wochen wirds dann los gehn... da sollten dann die Motoren da sein :)
 

multiblitz

Erfahrener Benutzer
Hi,

Hab grad nen Copter aufgebaut mit vier Ultraesc. Zwei Beobachtungen:

- Ich kann in dem Windows Config-Too, zwar Schalter ändern, aber keine Zahlen überschreiben ?
- Beim Naza V2 ist es doch bei nemrichtig kalibrierten Setting so, dass bei3 sek kein Gas der Copter automatisch aus geht....hier läuft er und läuft....wie also kalibriert man dieUltraesc auf die Naza...Werte eintragen funzt nicht und selbst wenn, was sind fuer die Naza die richtigen ?

....ok hab nun auf chrome umgestellt und auch die readme datei gelesen und dann die neue version gefunden, eingaben funktionieren nun...
 
Zuletzt bearbeitet:

Clamant

Neuer Benutzer
Mich würde auch interessieren, wann die UESC wieder verfügbar wären?

Und zum anderen wurden auch schon bessere Mosfets wie z.B. PSMN0R9-30YLD in Betracht gezogen?
Wenn ich das richtig sehe bleiben die Ansteuerverluste etwa gleich und der Widerstand halbiert sich ca..
 

multiblitz

Erfahrener Benutzer
Ab wann macht denn closed Loop Sinn ? Ich suche ja noch immer ne Lösung, bei der man genauso sauber absteigen kann mit nem Copter ohne Wobbeln wie Aufsteigen...bringt da closed Loop was . ansonster eher artiges fliegen mit Kamera...
 
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FPV1

Banggood

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