Hallo zusammen
Wieder mal ein kleines Update nach dem Fliegen:
- Der OSD Schriftzug flackert nach wie vor. Verkabelung wie folgt (Das rote Kabel APM-OSD ist ein Zeichnungsfehler, das ist nicht wirklich da):
Ich werde das OSD mit dem PC verbinden und einige Einstellungen verändern, mal schauen ob das etwas bringt.
- Den Failsafe Fehler beim Fernsteuerung abschalten habe ich weiter untersucht: Im Loiter kann man die Fernsteuerung abschalten, kein Problem. Im stabilize hingegen nicht, dann schaltet der APM die Motoren aus. Ursache ist weiterhin unklar: Der Kopter schaltet das Gas aus und wechselt dann ca. 0.5s später in den RTL Modus (was natürlich nichts mehr bringt). Das dürfte aus 2 Gründen nicht passieren:
--> Throttlefailsafe ist ein - ich habe dies jetzt neu programmiert d.h. mit Throttel-Trimmung komplett runter und erst dann den Failsafeknopf drücken. Damit müsste das Throttle failsafe jetzt funktionieren! Folglich dürfte der Kopter in Zukunft auch im Stabilizemode nicht mehr einfach so runterfallen.
--> Sobald das "Failsafesignal" von Throttle = 0 umgesetzt wird, müsste auch der Switch auf "RTL" springen, die Motoren dürften also gar nie ausgeschaltet werden.
- Circlemode funktioniert immer noch nicht (ist mir aber auch nicht sehr wichtig). Der Kopter driftet mit konstanter Geschwindigkeit nach links, wobei er seine Yaw-Richtung beibehält.
- Der Kopter hat im Loitermodus teils Höhenschwankungen von 1-3m gezeigt. Dies ist aber wohl normal, da es recht böig war und dadurch sicherlich grosse Druckunterschiede auftreten können.
Wieder mal ein kleines Update nach dem Fliegen:
- Der OSD Schriftzug flackert nach wie vor. Verkabelung wie folgt (Das rote Kabel APM-OSD ist ein Zeichnungsfehler, das ist nicht wirklich da):
Ich werde das OSD mit dem PC verbinden und einige Einstellungen verändern, mal schauen ob das etwas bringt.
- Den Failsafe Fehler beim Fernsteuerung abschalten habe ich weiter untersucht: Im Loiter kann man die Fernsteuerung abschalten, kein Problem. Im stabilize hingegen nicht, dann schaltet der APM die Motoren aus. Ursache ist weiterhin unklar: Der Kopter schaltet das Gas aus und wechselt dann ca. 0.5s später in den RTL Modus (was natürlich nichts mehr bringt). Das dürfte aus 2 Gründen nicht passieren:
--> Throttlefailsafe ist ein - ich habe dies jetzt neu programmiert d.h. mit Throttel-Trimmung komplett runter und erst dann den Failsafeknopf drücken. Damit müsste das Throttle failsafe jetzt funktionieren! Folglich dürfte der Kopter in Zukunft auch im Stabilizemode nicht mehr einfach so runterfallen.
--> Sobald das "Failsafesignal" von Throttle = 0 umgesetzt wird, müsste auch der Switch auf "RTL" springen, die Motoren dürften also gar nie ausgeschaltet werden.
- Circlemode funktioniert immer noch nicht (ist mir aber auch nicht sehr wichtig). Der Kopter driftet mit konstanter Geschwindigkeit nach links, wobei er seine Yaw-Richtung beibehält.
- Der Kopter hat im Loitermodus teils Höhenschwankungen von 1-3m gezeigt. Dies ist aber wohl normal, da es recht böig war und dadurch sicherlich grosse Druckunterschiede auftreten können.
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