Ernieift, toll das Du es fertig hast. Auf dem F4 kannst Du stabil bis 2kHz MPU Rate gehen, das gibt 80+% CPU Last, beeinträchtigt aber noch nicht das Flugverhalten wie beim F3 mit 75+%. Hast Du jetzt den Servopuls an den PID Controllerloop gekoppelt oder mit fester Frequenz?
Ich kann es auf dem Laptop leider nicht übersetzen, kannst Du es nicht eventuell durch den Jenkins schicken?
Beim Revo sind es ja drei Timer 1+2 zusammen die beiden Ausgänge 3 und 4 seperat. Diese werden erst mit einer Verzögerung von jeweils 2,6µs auf 1+2 bzw 3 getriggert.
Hab mal ein CC3D mit dem letzten Next geladen und die PWM Rate auf 2kHz und 125-250µs eingestellt, das funktioniert auch.
Felix, eine Frage, warum muss ich OneShot überhaupt kalibrieren?
Das Timing ist doch klar definiert, d.h. der Regler könnte doch einfach die ersten 100 Impulse als Referenz nehmen wenn sie in einem engen Rahmen(0,5% z.B.) sind? Das doppelte ist dann volle Leistungsabgabe.
Grüße Jörg