Sorry, doch irgendwie geht es bei mir momentan nur langsam vorwärts. Neben der vielen Arbeit steckt auch der Wurm im Copter, seitdem es um die Elektronik geht: Einer der KISS war schon DOA und hatte einen Kurzschluss in der Spannungsversorgung. Ich hab es zwar zum Glück am abgeregelten Netzteil festgestellt, ohne etwas damit abzubrennen aber der ESC war bereits im Arm verbaut.
Nachdem alles in Ordnung schien und der Copter das erste Mal an einen Akku durfte, hat sich nach 3 Betriebsminuten das 5V UBEC verabschiedet. Zu allem Überfluss scheint auch noch ein zweiter ESC Mucken zu machen, denn er verliert ab mittlerer Drehzahl ohne Prop ständig die Kommutierung.
Verbaut sind im Einzelnen KISS 18A (auf Oneshot gejumpert), Naze32 mit Cleanflight und aktiviertem Oneshot sowie ein Storm32 BGC. Da das Distri-Board und das Naze32 im kleinen 30mm Raster kommen, der BGC aber im 45mm Raster, sieht das alles ein bisschen komisch aus. Aber es kommt ja eh noch ein Deckel oben drauf.
Was mir besonders gefällt ist die winzige IMU, die mit dem Storm32 kam. Sie passt locker ins Rohr der Tilt-Schaukel. Ich werde sie auf einen schmalen, langen GF-Streifen kleben und diesen dann mit etwas Schaumstoff einführen, so dass er sich fest klemmt und die IMU ungefähr mittig sitzt.
Da die ESCs in den letzten 3cm der Arme stecken, laufen die Kabel in einem sanften Bogen zum Distri-Board und werden nicht geknickt. So habe ich keine Bedenken selbst wenn der Copter über lange Zeit unzählige Male geklappt wird.