Hi,
da ich im rcgroupes forum häufig gelesen habe das cleanflight 1.9 schnell relativ hochfrequente signal schwinungen verursacht, hatte ich mal ein video gemacht um zu zeigen was für probleme das machen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=9CmMnyU2f8w&feature=youtu.be
im video sieht man schön das diese problem nicht nur mit den KISS reglern auftritt. sondern auch mit anderen, wenn sie aktiv bremsen.
wir hatten in den letzten monaten doch verstärkt kunden mit an überhizung gestorbenen ESC's. meisstens waren das copter die mit CF 1.9 flogen. seid also bitte vorsichtig mit den PID's .. es scheinen aber im momment auch fixes dafür raus zu kommen
edit: hab das kleine arduino test programm mal angehangen. es macht mit 1khz oneshot125 signale um gewisse reglerverhalten zu testen. es sollte auf allen arduinos mit nem atmega168/328p oder 32u4/leonardo laufen. das PWM signal kommt an pin 9 und der serial baud ist 115200
gruß
Felix
da ich im rcgroupes forum häufig gelesen habe das cleanflight 1.9 schnell relativ hochfrequente signal schwinungen verursacht, hatte ich mal ein video gemacht um zu zeigen was für probleme das machen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=9CmMnyU2f8w&feature=youtu.be
im video sieht man schön das diese problem nicht nur mit den KISS reglern auftritt. sondern auch mit anderen, wenn sie aktiv bremsen.
wir hatten in den letzten monaten doch verstärkt kunden mit an überhizung gestorbenen ESC's. meisstens waren das copter die mit CF 1.9 flogen. seid also bitte vorsichtig mit den PID's .. es scheinen aber im momment auch fixes dafür raus zu kommen
edit: hab das kleine arduino test programm mal angehangen. es macht mit 1khz oneshot125 signale um gewisse reglerverhalten zu testen. es sollte auf allen arduinos mit nem atmega168/328p oder 32u4/leonardo laufen. das PWM signal kommt an pin 9 und der serial baud ist 115200
gruß
Felix
und wie niedrig darf die looptime sein ?
ich brauch auf alle fälle zuverlässigkeit, muss man sich da sorgen machen ?
grüsse
joachim