So, endlich mal dazu gekommen Autotune zu machen. Kopter fliegt mit den Werten soweit schon mal ganz gut. Das Steigratenproblem hab ich auch (halbwegs) hinbekommen. Allerdings sind da ein paar Kleinigkeiten die noch besser sein könnten:
1) Er ist jetzt auf YAW etwas kippelig (schaukelt sich bei schnelleren Drehungen auf der Stelle auf).
2) Im Althold/Poshod verliert er beim bremsen an Höhe und reagiert träge/schwammig auf Stickeingaben/Höhenänderungen. Hat er seine Höhe "gefunden" wird Die dann aber sauber gehalten. Schwebegas liegt bei 1365, der Kopter ist also nicht unbedingt untermotorisiert.
3) Im Poshold "überschießt" er erst ziemlich, bremst dann ab und kommt wieder ein Stück weit zurück (aber nicht ganz auf die Position auf der der Stick losgelassen wurde). Ansonsten hält er stabil die Position und trifft auch bei RTL +/- 0,5m-0,75m die Startposition (HDOP war bei 1,6). Das passt also.
Wo muß ich schrauben um Höhe und GPS etwas "knackiger" zu bekommen?
Danke schon mal.