Ich habe exakt das gleiche gemacht wie beim ersten mal flashen,
- sogar neu runtergeladen
- pwn_sum im Code deaktiviert (muss ich <Crius AIOP V2 von RCTimer und NEO-6 V3.0 GPS NEO-6M UBLOX von GLB> evtl. noch etwas im Code ändern )
- geflasht
- compass, acc kalibriert (muss ich noch etwas kalibrieren?)
- Regler angelernt
- Sender-Knüppel-Wege kalibriert
- die PID's habe ich alle per Default gelassen
- Flightmodes zugeordnet
So flog es beim ersten mal , fast perfekt.
Es fliegt sich so auch ganz ok , aber im Loiter Mode wandert der Copter und zuckt manchmal recht heftig.
Das war beim ersten mal nicht so. Leider hab ich erst gefummelt und dann versucht zu fliegen.
Wenn das auch so gewesen wäre obwohl ich nichts verändert habe, würde ich sagen das es äussere Einflüsse geben muss
die dieses Verhalten verursachen.
Ich glaube das Logging war per default deaktiviert:
Code:
#define LOGGING_ENABLED DISABLED