Eure besten FPV Racer Videos

Qopter

Erfahrener Benutzer
Beim Abstieg sollte er kopfüber runter. Dann drehen die Propeller so schnell, dass die Akkus wieder geladen werden und er hätte noch genügend Power für die Landung. :D
 
Das ist ja mal was ganz anderes mit einerm 250er, top!
Wobei ich auch schon gedacht habe, mit einem guten Rahmen hätte er ihn einfach runterplumpsen lassen können, dann wären auch 4000-4500m drin gewesen...:p
Oder zumindest mal ein kräftig Höhe abbauen mit Sturzflug oder Gas weg und ihn dann wieder abfangen, vielleicht in einer langen Schleife, sollte mit einem übermotorisierten 250er und guten Props gehen.

Was hat er denn für einen RX&TX (Steuerung, nicht Video) genommen? Da hätte ich selbst nichts im Haus, dem ich das zuverlässig zutrauen würde.

Und warum wird das FPV Bild kurz vom Boden so schlecht, wo steht er denn?
 

Dawnduran

Erfahrener Benutzer
Kopfüber haben wir auch mal probiert. Damit er stabil bleibt und nicht aus der Steuerung geht, muss man leicht am Gas bleiben, sonst dreht er sich wie nen Frettchen auf Crack und die FC braucht eine Weile den mittels Gyro wieder zu fangen.
Kiss ESCs sind drin.

Ab 2600m kam die Akkuwarnung (10,5V). RX war ein ezUHF an einer Taranis. RSSI war da oben noch bei über 80%.
Video war 5.8GHz Cloverleaf 200mw, Empfänger FatShark Brillenmodul mit Cloverleaf auf den Himmel ausgerichtet.
Das FPV-Bild ist so schlecht weil die Kamera mindestens 7V braucht. Schau das Video mal in HD und die Akkuspannung im DVR an
War eine Notlandung mit 6,8V. Der Akku war dann tot. Etwa 200m vom Startplatz entfernt. Bis zurück hat es nicht mehr gereicht.
War ein 1800mah-Akku.
 

Qopter

Erfahrener Benutzer
Ich bin schon öfters kopfüber geflogen, das geht wunderbar. Einfach nicht das Gas ganz raus nehmen, damit die FC noch arbeitet, dann liegt er schön stabil. Mit den KISS sollte dann der Akku geladen werden.
 

PotRacer

Kamikazebuschpilot
Zehnzeichenfalscherthread
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi Leute,
ich habe mich jetzt mal in meiner Videoschnittsoftware ausgetobt und das ist dabei rausgekommen.
Ich bin mal über Eure Meinung gespannt!

[video]https://youtu.be/j6u58lsfINg[/video]

Gruß
JustPsycho
 

PotRacer

Kamikazebuschpilot
@ justpsycho:
Deine Cam MUSS höher. So macht das leider ziemlich Kopfschmerzen da man nur Boden sieht und kein Stück Himmel.
Sonst ganz nett anzuschauen, evtl würd ich über eine andere Cam mit mehr Weitwinkel nachdenken...


Hier mal was von gestern:
[video=youtube;7lgPR0NQjSs]https://www.youtube.com/watch?v=7lgPR0NQjSs[/video]

Gruß

Edit:mad:Wipeout
Es ist eben SEIN bisher für ihn bestes/erstes wasauchimmer, jeder hat mal so angefangen. Dann holt man sich eben Kritik und Verbesserungensvorschläge ab. Immernoch besser als derjenige zu sein der nur rumflamed.
Auch gings mir um die Örtlichkeit, da wär ich auch gern mal.
 
Zuletzt bearbeitet:
@PotRacer Ich gebe Dir in beiden Kritikpunkten absolut Recht. Ich hatte mit der Mobius 720p getestet und der FOV ist einfach zu klein. Mit dem Neigungswinkel tue ich mich schwer. Ich habe bis jetzt noch keine gute und stabile Lösung gefunden.
Dein Video ist aber echt klasse!
 
Zuletzt bearbeitet:

WipeOut

Erfahrener Benutzer
Also bei aller Liebe,aber in welchem Universum ist das denn "Nett" anzusehen !!! :rolleyes:

Ausserdem heisst dieser Thread doch "Eure besten Racer Videos"
und nicht "meine ersten Wackelaufnahmen" !!!!!!

Ich habe locker 20gb von so einer Qualität an Videomaterial auf meinem Rechner,allerdings würde ich hier niemanden damit belästigen !!!

Vor allem was sind das für hektische Lenkbewegungen,man kann doch auch im Stabilisierten Mode Wunderbar gleichmässig fliegen ;)
Ich will hier nicht gegen meine eigenen Regeln verstossen,deswegen nur ein Link von einem PID Testvideo was ich für einen Forenkollegen erstellt habe !!!

http://fpv-community.de/showthread.php?58785-EMAX-Nighthawk-250-Fragen/page47

Gruss
WipeOut
 

Qopter

Erfahrener Benutzer
OK Spannend. Aber Was ist am Kopfüber besser ?
Es geht doch um Strom sparen bzw. Akku laden beim Abstieg. Dazu müssen die Propeller höher drehen als die Sollvorgabe. Dann wirken die Motoren als Generatoren. Das geht nur wenn man kopfüber fliegt und der Fahrtwind die Propeller antreibt. Mit den entsprechenden ESCs kann man dabei auch den Akku laden.
 

PotRacer

Kamikazebuschpilot
Ein paar gute smoothe runden:
[video]https://youtu.be/8Zjnqqgr_fA[/video]

2min raw flight:
[video]https://youtu.be/6k_EMdeMRJk[/video]

2 Kollegen hier aus dem Forum:
[video]https://youtu.be/7KYMJ-POuNw[/video]

Ps. Wenn schon OT Diskussion dann bitte mit Video ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Nachdem ich endlich ein fliegbares Setup habe und nichts mehr im Flug bricht (GemFan 6x3 Props ...) wage ich mich auch mal ans Training.
Bis zum nächsten Sommer sollte das schon was werden mit den Rennen =)

[video]https://youtu.be/Mfh9xOjNZso[/video]
 

PotRacer

Kamikazebuschpilot
Heute mal auf einem extrem kleinen engen Kurs. Hatte auch was, und kam deutlich öfter zu crashs in der Luft.

Mit Xiaomi Yi gefilmt.

Hier ein Raw Video:
[video=youtube;sK5_WIibOY8]https://www.youtube.com/watch?v=sK5_WIibOY8[/video]

Später kommt noch was geschnibbeltes vom Tag.

Gruß
 

Andy62788

Erfahrener Benutzer
Hey da doch oft die Frage gestellt wird ob die Dys 2204 2400 Kv mit 4S geht hab ich es mal Intensiv getestet und ja es geht! :)


In verbindung mit den Dys Sn20A 20 A Esc und Gemfan Bullnose wirklich Top.


Zuerst mit 5030 dann 5045 und dann die 5045 Bullnose und damit macht es richtig Spaß.


Motoren werden Lauwarm und Esc auch !


Hier ein Mini Clip ..Richtiges Video und Pid Tuning kommt die Tage.


https://www.youtube.com/watch?v=5OoysZx6GvI


Grüße
 

Dawnduran

Erfahrener Benutzer
Ich hab mal die Tattu 75C getestet. Ist nur ein DVR-Video. Aber es machte Spaß mit dem 400gr-Kopter. Gas war beim Fliegen immer so um die 50% da mehr Gas weniger Horizont gezeigt hätte.

[video]https://youtu.be/Gqv-iAqFNjI[/video]
 
FPV1

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