Ich bin meist nur ein stiller Mitleser. Leider hat es mich heute erwischt, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Dank eines Weizenfeldes bin ich glimpflich ohne Schaden am CamKopter davon gekommen.
Frame: F550
FC: NazaV2 mit GPS
Gimbal: H3-3D mit Gopro
Vor dem Absturz war er rund 3 Minuten in der Luft (GPS-Modus). Über FPV flog er sich leicht schwammig, was ungewohnt war, ich habe in diesem Moment auf zuvor leicht geänderte Werte (Dualrate u. Expo) als Ursache getippt.
Ab 0:06 sieht man wie das Gimbal (H3-3D) Stück für Stück nicht mehr ausgleicht, ich sah aber über die Brille nur das FPV-Bild (2te Cam) und bemerkte einen Linksdrall. Ich nahm sofort über einen Schalter Dualrate und Expo raus, gab etwas Gas um Höhe zu gewinnen, was auch gelang. In dem Moment wo er auf den Baum am Weg zu steuert, reagierte er gar nicht mehr auf Stickbefehle. Kurz vor dem Aufprall bekam ich über Kopfhörer von der Telemetrie die Meldung, dass der Strom 60A übersteigt.
Nach dem Aufprall löste der Empfänger aufgrund von Empfangsverlust tief im Weizenfeld den Failsafe aus, was u.a. den Ortungspieper einschaltete. Ohne den wäre ich in dem Weizenfeld verloren gewesen. Da hätte ich nur mit der Empfangsstärke über die Fernsteuerung suchen können.
Ich kann mir nur durch einen Freeze der NazaV2 den Absturz erklären. Wieso sonst hätte das Zenmuse schon im Flug das Spinnen anfangen sollen?
Genug geredet, hier das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=JfjBzb_UzrQ
Frame: F550
FC: NazaV2 mit GPS
Gimbal: H3-3D mit Gopro
Vor dem Absturz war er rund 3 Minuten in der Luft (GPS-Modus). Über FPV flog er sich leicht schwammig, was ungewohnt war, ich habe in diesem Moment auf zuvor leicht geänderte Werte (Dualrate u. Expo) als Ursache getippt.
Ab 0:06 sieht man wie das Gimbal (H3-3D) Stück für Stück nicht mehr ausgleicht, ich sah aber über die Brille nur das FPV-Bild (2te Cam) und bemerkte einen Linksdrall. Ich nahm sofort über einen Schalter Dualrate und Expo raus, gab etwas Gas um Höhe zu gewinnen, was auch gelang. In dem Moment wo er auf den Baum am Weg zu steuert, reagierte er gar nicht mehr auf Stickbefehle. Kurz vor dem Aufprall bekam ich über Kopfhörer von der Telemetrie die Meldung, dass der Strom 60A übersteigt.
Nach dem Aufprall löste der Empfänger aufgrund von Empfangsverlust tief im Weizenfeld den Failsafe aus, was u.a. den Ortungspieper einschaltete. Ohne den wäre ich in dem Weizenfeld verloren gewesen. Da hätte ich nur mit der Empfangsstärke über die Fernsteuerung suchen können.
Ich kann mir nur durch einen Freeze der NazaV2 den Absturz erklären. Wieso sonst hätte das Zenmuse schon im Flug das Spinnen anfangen sollen?
Genug geredet, hier das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=JfjBzb_UzrQ