Hi Rob,
sch***e ist das kalt draußen!
Trotz der Kälte bin ich vorhin endlich das erste Mal mit der "MultiWii_2_1_NewBaroPIDVario4Final" geflogen, ich sage bewusst geflogen, da das Wort testen hier einfach nicht mehr passt
Aller erste Sahne! Mein Bumblebee steht wie angenagelt, wenn da nicht der böse Wind wäre der hin in eine Richtung drückt.
Also auch mit gut Wind, die Höhe hält er sehr gut. Ich würde sagen der Höhenkorridor beträgt zirka 10 - 20 cm, wobei immer wieder lange Momente dabei sind wo der Copter noch genauer die Höhe hält. (wahrscheinlich, wenn weniger Wind ist)
Das ist echt fantastisch!!!
Der Vorwärtsflug ist jetzt auch besser als noch in den Betas. Daumen hoch!
Meine PID hab ich so gelassen wie in der Beta (AltPID: 8 | 30 | 80) Perfekt!
Geflogen bin ich in MODE 2 mit "#define Rapid_Exit_Barologic2" aktiv, das finde ich besser und sicherer. Da habe ich immer die Kontrolle über den Baro.
Ich hab´leider wieder vergessen den Software LPF weiter zu senken, mich würde das schon interessieren ab wann es wieder Probleme gibt. Das mache ich das nächste mal, versprochen! Im Moment habe ich ihn noch auf 50.
Da werde ich dann auch mal MODE 1 testen.
Ich wünsche allen noch einen schönen Abend!
Viele Grüße
Martinez
EDIT: @Rob: viel Spass beim löten