APM 2.5 mit Beta Firmeware V3.0.0rc1

Bin grad noch ein wenig am Tunen von alt hold, da mir der Copter bei längeren Strecken dann doch etwas an Höhe verliert, die er dann aber sobald ich wieder an der Stelle schwebe korrigiert. Sieht so aus als müsste ich dem APM mehr Throttle für etwaige Höhenkorrekturen zuteilen. Hab nur noch nicht rausgefunden wie; muss mal bei Gelegenheit mit Throttle Rate P experimentieren...


Hab bisher mal das hier gefunden:
http://www.youtube.com/watch?v=Vn-Fg53Or4c

Hier gibts auch einen Kommentar von Randy (einem der Entwickler):
http://www.youtube.com/all_comments?v=EDiOXyR95sA

"The descent on forward flight is I think a barometer effect. if you increase the inav_tc_z to 7 instead of the default 5 you'll find it's better."

woanders beschreibt er den Parameter wie folgt:
"A high number means rely more on the accelerometers and less on the baro. 7 seems to work pretty well, when it's down at 3 the baro tends to yank around the velocity too much and actually makes the alt hold much worse. If you make it too high then you end up with drift."

So wie ich das verstehe, meinen Die, daß der Baro (trotz Schaumdämpfung) zu viel Wind abbekommt, was dann die Messung in die Irre führt. D.h. den Baro noch besser mit Schaumstoff oder ähnlichen schützen (hab ich zwar, aber scheinbar nicht gut genug), bzw. die INAV_TC_Z mal von 5 auf 7 hochschrauben...

Werde ich bei Gelegenheit mal testen...
 

halex

Erfahrener Benutzer
Moin Micha,
Bei mir steht eine 1, trotzdem Nase in flugrichtung. Konnte ich an den weißen LEDS sehen. Alle letzten WP Parameter in den adv param lists haben noch keine Erklärung rechts stehen, kommt wahrscheinlich mit der finalen Version oder nächsten rc 6.
Spät, aber hier ist die Auflösung:

Meanings of the "0","1" and "2" settings are below!
// @Param: WP_YAW_BEHAVIOR
// @DisplayName: Yaw behaviour during missions
// @Description: Determines how the autopilot controls the yaw during missions and RTL
// @Values: 0:Never change yaw, 1:Face next waypoint, 2:Face next waypoint except RTL
// @User: Advanced


und..... As of AC3.0, the default is 2.
 

SpeedmasterB

Erfahrener Benutzer
Thro_Mid finden

Hallo @ll,

ich benötige mal etwas hilfe beim Thro_Mid finden/Einstellen.

So sieht meine ThroIn Kurve aus bei Thro_Mid 480 und einem wert von 608 bei TRIM_THROTTLE(Momentane Einstellung)
Davor hatte ich 550 Thro_Mid und 578 bei TRIM_THROTTLE



Habe mir auch das Video von Randy Mackay reingezogen sogar mehrmalsaber ich steh da etwas auf dem Schlauch

Für eien Tipp wäre ich sehr Dankbar.

Gruß
Jörg
 
Was genau versuchst Du da einzustellen?

Wenns um Loiter/Alt-Hold geht, würde ich THR_MID deinem diagramm nach auf 600 einstellen.
TRIM_THROTTLE braucht man meines wissens nach nicht einstellen, sondern das APM berechnet das für ein möglichst ruhiges schweben.

gruß,
christian
 

SpeedmasterB

Erfahrener Benutzer
Danke.

Dann lag ich ja doch mit meinen ersten wert von 550 fast richtig, fand den Wert aber irgendwie zu hoch:rolleyes:

Sorry für meine undeutliche Ausdrucksweise, den Wert von TRIM_THROTTLE habe ich nur als Info zum Vergleich mit angegeben.
Wie du schon gesagt hast wird dieser ja selbstständig von der Apm ermittelt.

Einen schönen Sonntag noch
Jörg
 
So wie ich das verstehe, meinen Die, daß der Baro (trotz Schaumdämpfung) zu viel Wind abbekommt, was dann die Messung in die Irre führt. D.h. den Baro noch besser mit Schaumstoff oder ähnlichen schützen (hab ich zwar, aber scheinbar nicht gut genug), bzw. die INAV_TC_Z mal von 5 auf 7 hochschrauben...

Werde ich bei Gelegenheit mal testen...
Das Verhalten ist eine Spur besser geworden mit INAV_TC_Z auf 7 sowie besserer Abdeckung des Baros. Aber noch immer nicht so wie ich das gerne hätte. Wie sieht das bei Euch aus?
Wenn ich im ALT-Hold oder Loiter-Mode umherfliege verliert der Copter zusehends an Höhe, die oft nur zum Teil wieder nachträglich kompensiert wird...

Hab heute übrigens ein wenig den Geo-Fence Mode getestet. Funktioniert sehr geil. Leider bei weitem (noch) nicht so leistungsfähig wie bei Arduplane, aber dennoch ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Was ich noch gerne hätte wäre eine zu konfigurierende Mindest-Höhe. Dann könnte ich bedenkenlos die Funke jedem unbedarften Neuling in die Hand drücken, denn das Schlimmste, das dann passieren kann, ist dass der Copter im RTL wieder zurückkommt.
Find ich wirklich ganz brauchbar.

Gruß aus Wien,
Christian
 

Drohne

Erfahrener Benutzer
Ich habe keine Probleme mit dem Baro mehr, auch nicht bei Windböen. INAV_TC_Z auf 7 =5. Meine Abdeckung ist aber rel. dicht. Ein Fließ.
Schaumstoff hat sicher kaum eine Wirkung. Das Volumen nach dem Schaumstoff ist ja sehr gering und der Schaumstoff sehr durchlässig (der, den ich kenne).
Reinhard
 
Ich habe keine Probleme mit dem Baro mehr, auch nicht bei Windböen. INAV_TC_Z auf 7 =5. Meine Abdeckung ist aber rel. dicht. Ein Fließ.
Schaumstoff hat sicher kaum eine Wirkung. Das Volumen nach dem Schaumstoff ist ja sehr gering und der Schaumstoff sehr durchlässig (der, den ich kenne).
Reinhard
Interessante Theorie. Hat was.
Ist vermutlich so ähnlich wie Windschutz bei einem Mikrofon.
Naja, einen Versuch ists mal Wert...
 

Drohne

Erfahrener Benutzer
Hallo,
Bild ist schwierig (ist ja eingebaut) aber auch nicht nötig. Es ist einfach eine dichtes Faserteil, ähnlich Filz, lässt die Luft "schwerer" durch als Schaumstoff. Liegt auf dem Baro drauf.
 

gervais

Ich brauche mehr Details
Danke. Mal anders gefragt: Vlies ist mir schon bekannt, aber in vielen Ausführungen erhältlich, die alle eine unterschiedliche Faser Dichte haben...Natur und Chemie usw. Deine Bezugsquelle ? Und wie fixiert? Das ist ja eher ein Tuch.Mehrlagig ?
Ich verwende analog zu 3DR einen (durch das Gehäuse stark komprimierten ) Spülschwamm Schaumstoff, den ich gerne kleinporiger (d.h. mit hoher Dichte) hätte, und bin noch gar nicht auf Vlies gekommen.
 

afri

FlugAutist
Moinsen,

hat schon mal einer Erfahrungen mit USB Verlängerungen am APM 2.5 gemacht ? Habe am Wochenende meinen Goliath Frame umgebaut und dabei den APM ganz unten auf der Bodenplatte verbaut. Damit ich für Firmware Updates nicht immer den Frame zerrupfen muss, habe ich dann einen Micro USB Winkelstecker mit 12 cm Kabel auf USB Buchse verbaut. Dachte das wäre eine großartige Idde, bis ich versucht habe, das Board zu flashen. Bekomme nun über das normale USB Kabel auf das Adapterkabel keinen Kontakt zum Board. LEDs leuchten zwar alle schön, Kontaktherstellung ist aber nicht mehr.

Hat da einer Erfahrung mit ? Kann das tatsächlich an den jetzt zwei Kabeln liegen oder habe ich beim Umbau das APM Board beschädigt ??? Bevor einer fragt: Nein, aufgrund des Gefrickels hatte ich das Board bislang noch nicht wieder ausgebaut und direkt angeschlossen ;o/
 

Drohne

Erfahrener Benutzer
Hallo,
>>Fliess ist eine Ölaufsaugematte, hatte ich gerade zur Hand. So viele Lagen, bis es straff ins Gehäuse passte...
>>USB-Verlängerung: bis 4 m verlängert- geht. Aber immer mal Probleme mit der USB- Buchse auf dem Board (Kontaktschwierigkeiten) Board wird angezeigt, aber keine Verbindung. Kontaktspray hat geholfen.
 
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gervais

Ich brauche mehr Details
Endlich mit 3.0RC6 auch im Loiter Modus perfekt. Vielen Dank an alle, die mir den sep. Kompass empfohlen haben. Danke Danke Danke an die beiden...:) denn...

Nachdem 2.91b (bei mir) prima funktionierte, mochte ich gar nicht glauben, dass mein unbrauchbarer Loiter bei 3.0RC am Kompass liegen sollte....ich habe mich gründlich geirrt. Indes war das Trennen der Lötbrücke weitaus schwieriger als gedacht.

Mein HMC5883L Board habe ich im Deckel eines USB Sticks angebracht und am Landebein fixiert. Wenn ich kapiert habe, wie man die Software passend zur Ausrichtung ändert, kommt es flach "ans Bein"



Noch eine Frage: Ich habe bei RC6 eine Failsave Funktion bei GPS Ausfall gefunden.(Schauder, zudem noch default aktiviert) Gab es diese schon immer und ich Trottel habe die übersehen?
 
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olex

Der Testpilot
Ist die 3.0 wirklich so viel empfindlicher gegen MAG Störungen? Mit der 2.9.1 funktioniert bei mir Loiter und RTH absolut einwandfrei, obwohl das Board nur wenige Centimeter über der Stromverteilung montiert ist - einen externen MAG anbringen zu müssen beim 3.0 Upgrade wäre nervig.
 
FPV1

Banggood

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