BlackSnapper

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wolkenloser

Erfahrener Benutzer
Schon verwunderlich warum die hinteren Ausleger seit Wochen nicht lieferbar sind ???
Hat jemand vielleicht welche über, bei mir ist einer etwas lädiert.....
 

FS4000

Erfahrener Benutzer
Wie jetzt, habe ich etwas verpasst? habe meine jetzt mit den langen Auslegern vorne und den Kurzen hinten verbaut,
habe ich das jetzt falsch geschraubt?

grüssle Remo
Gegenfrage der provokanteren Art, kannst du die Arme des BS einklappen ohne dass die anstehen?

Wegen den Arme, da kann man doch ein anderes Rohr verwenden, das muss doch nicht der orscinale sein, oder hat es abnormale Abmessungen? Hab ich nie gemessen.
 
Wie jetzt, habe ich etwas verpasst? habe meine jetzt mit den langen Auslegern vorne und den Kurzen hinten verbaut,
habe ich das jetzt falsch geschraubt?

grüssle Remo
Wenn dem wirklich so ist........dann ja

@ FS4000

Wenn bei globeflight kein Land in Sicht ist, werde ich mir Rohr bestellen. Gemessen habe ich auch noch nicht....Jemand hat aber, glaube ich, etwas von 20er Ausleger geschrieben. Irgendwas passendes sollte man bei http://shop1.r-g.de/kat/Platten--Staebe--Rohre/Rohre finden.

Hab' allerdings noch nie was mit Kohlefaser zu tun gehabt und weiß nicht, ob ich die Kabeldurchführung da so einfach reinbohren sollte.
 
Zum Verpacken gibts da keine. Der SP wandert definitiv nach vorne, welches den Einsatz mit leichteren Batterien
vereinfacht. Zum Flugverhalten kann ich noch nichts sagen, Testflüge stehen noch aus.

grüssle Remo

ps. @ Wolke, klasse deine FPV footage!
 
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epdesign

Neuer Benutzer
Hallo FPV-Community!

Bin ganz neu hier und ein echter Anfänger im Modellbau. Nach langen Informieren und vielen hin und her hab ich mir vor ca. 2 Monaten einen BlackSnapper gekauft.
Habe jetzt schon einige Flüge hinter mir und leider auch schon 2 Abstürze und einen fast Absturz ;). Bei diesen Abstürzen glaube ich das alle nicht an meinen noch bescheidenen Flugkünsten liegen sonder ein Technischen Hintergrund haben. Beim 1. Absturz und den fast Absturz habe ich eine GoPro am BlackSnapper montiert gehabt und mitgefilmt. Könnt Ihr das Video bitte mal anschauen und mir einen Tipp geben was es sein kann? Video

Ich vermute ja das einer oder mehrere Motoren aussetzen, aber wie kann das passieren?


Liebe Grüße
Erich
 
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solution

Erfahrener Benutzer
Hört sich so an, als ob deine ESC nicht mit deinen Motoren klar kommen. Vielleicht ist es auch nur ein ESC.
Was fliegst du denn für ein Setup?
 

Frickelpiet

Erfahrener Benutzer
Also das Standard-Setup. Das läuft ja hundertfach ohne Probleme. An anderer Stelle hier im Forum kann man lesen, dass die SimonK-Firmware versionsabhängig unterschiedlich gut mit Tiger-Motoren läuft. Daher wäre mein Vorschlag, mal eine andere Firmware auszuprobieren. Vielleicht könnte jemand, der das gleiche Setup ohne Probleme betreibt, berichten, welche Firmware installiert ist. Dann sollte die ja auch bei dir laufen.

Grüße: Piet
 

epdesign

Neuer Benutzer
Danke Frickelpiet für die schnellen Antworten! :)

Werde mal hier im Forum nach SimonK Regler suchen und mich rein lesen.

Liebe Grüße
Erich
 
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schim

Erfahrener Benutzer
Hi alle miteinander,
bin in den letzten Tagen wieder mehr mit dem Snapper geflogen. Bis jetzt war er quasi im Winterschlaf - hab eher den Disco genommen.

Nach einem Umbau (Empfänger innen verbauen ist eine recht blöde Idee!) ist der jetzt schon recht gut zu gebrauchen:
ezUHF 8ch Div Empfänger an der Unterseite (Bauch) - dabei sind die flexiblen Antennen nach unten gerichtet - vorher hatte ich das Scherrer V oben - und keine besonders gute Reichweite...

2tens hab ich von 2.4 auf 5.8 gewechselt - ist besser mit Anderen verträglich (2.4er Steuerungen...) und ich hab ja erst einen schönen Black Pearl von GF geholt (feiner Monitor!).

Jetzt ist RW kein Problem mehr - und kann dank ca. 14min Flugzeit auch genutzt werden (hab noch immer die 2x 3300mah 4cell Turnigy Nanotech).

Einziges "Problem":
wie macht ihr das mit dem Abstieg aus größerer Höhe?
Sturzflug wie beim Disco geht hier ned so gut. Ich verwend ja Liveout von Gopro und hab das Bild stabilisiert - dadurch fühle ich schlechter, wie der Copter runterwackelt...
Hab fast Angst hier etwas zu übersehen, und dass er sich sowei aufschaukelt, dass die Naza aufgibt und den schönen Quad abschmieren läßt.

Vermutung: meine Gains sind für's rasant Höhe abbauen (mit ca 5m/sek) nicht gut eingestellt:

pitch roll yaw vert
Basic 100 100 155 100
Atti 120 120

Soll man hier auf Vert hoch gehen?
Was verwendets ihr so?

danke,
mfg,
RCSchim
 

kofferfisch

Erfahrener Benutzer
Hallo schim,
bezüglich Abstieg aus größeren Höhen (200-300m) konnte ich letztens gut mit meiner Naza das Verhalten testen. Ich verwende zwar den BlackManta, aber es geht hier ja ums Prinzip. Seit Firmware Version 3.xx klappt das mit den Abstiegen sehr schön ohne viel Wackeln sofern die Gains passen. Im Intelligent Mode das Gas komplett rausnehmen, dass sinkt der Copter gemütlich mit ca.4-5m/s ab.

Deine Basic-Gains sind für den großen Snapper viel zu niedrig. Bei meinem BM bin ich schon bei über 200 bzgl Roll und Pitch. Dann fliegt es sich auch direkt viel besser.
 

aargau

Erfahrener Benutzer
Ich finde es bei mir etwas lustig, da das Problem ja bei den letzten Flügen mit den 13" nicht vorhanden war. Die Motoren wurden nicht gedreht und am gewicht wurde auch nichts verändert.
Das mit dem Kompass wäre natürlich noch eine Möglichkeit, werde ich mal prüfen und sonst ev. auch mal eine Adv. IMU Kalibrierung.
Habe jetzt wieder die 13" drauf und das Problem nicht mehr gehabt...
Habe das GPS momentan aber auch nicht drauf, da ich noch am umbauen bin.
Ich kann mir es nicht erklären wieso das Problem auftrat, bzw. ich bin gespannt ob ich es mit den 12" wieder habe.

Habe mein Tarot Gimbal übrigens mittlerweile aufgegeben. Das Problem scheint zwar nicht nur vom Gimbal gekommen zu sein sondern doch auch durch die Motoren (bin von den "grossen" Tiger etwas eintäuscht!), habe jetzt das günstige Gimbal von GLB und bin damit mehr als begeistert. Das erste mal konnte ich wirklich brauchbare aufnahmen machen und das wirklich nur durch vor dem Haus schweben.
In extremen Lagen sieht man das dann auf dem Video schon, aber so viel hin und her wird eh keiner steuern wenn man ein Video machen möchte ;)
Jetzt kommt noch das MP10 Objektiv auf die GoPro und ich denke dann gefällt mir der Snapper recht gut.
Nur: Durch die anbringung der Dämpferplatte habe ich jetzt nur noch 11Minuten Flugzeit...
 

wolkenloser

Erfahrener Benutzer
Hi alle miteinander,

Einziges "Problem":
wie macht ihr das mit dem Abstieg aus größerer Höhe?
Sturzflug wie beim Disco geht hier ned so gut. Ich verwend ja Liveout von Gopro und hab das Bild stabilisiert - dadurch fühle ich schlechter, wie der Copter runterwackelt...
Hi Schim,
Ich kann dein Problem nachempfinden, aber Du solltest die Gains mal auf ein Poti legen und verschiedene Werte ausprobieren.

Dazu noch zwei Anregungen:
- mach dir eine zusätzliche mini Cam mit einem Videoswitch drauf, das kostet Dich vielleicht ne Minute Flugzeit, was solls.
- absteigen aus großer höhe klappt bei mir Super im manuellen Modus.

Du mußt nur Aufpassen das du beim Umschalten den Kopter für einem Moment waagerecht stehen hast du mit der Richtungswechsel nicht zu plötzlich kommt (und viel Dualrate, ggf Expo für manuellen Modus programmieren)

Beispiel:

in 15 Sekunden aus 100m auf 20m absteigen in diesem Video bei 6:50 - 7:05
http://www.youtube.com/watch?v=AZ1IdVX3RMc
 
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Silver Surfer

Erfahrener Benutzer
Ich fliege mit Graupner e.Props 13x8 an 650KV Tiger.
Wackel kenn ich nur von Slow Flyer Latten und Wind. (12x3.8)

We bei 40 Km/h Wind hats dann auch gewackelt doch die Naza fängts ab.

Fliege deine Gains, Rahmen www.copter4u.de ( mit Deckel zum Einbauen für Zeugs) gimbal HD3 gopro 3 1650g.
Akku 12500 4s 1Kg also 2700 Abfloggewicht
 
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FPV1

Banggood

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