DYS 3 Axis Smart Gopro Brushless Gimbal

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Nicht offen für weitere Antworten.

daFexKM

Erfahrener Benutzer
Ich habe gerade auf der Powerparts-Seite gelesen, dass die das Gimbal vorher testen und mit Werten versehen, damit es out of the box geht. Aber gut, ich bin auch nicht so ungeschickt. Hier im Forum steht ja schon einiges, das beim Einstellen sicher helfen wird.
190€ ist auch ein guter Preis dafür oder?

Gruß Felix
 
Hallo, mit welcher Spannung versorgt Ihr das DYS?
Ich habe in dem Video die Original Dämpfer und 12V BEC verbaut.
Stelle gerade auf härtere um.

Die Settings hier aus dem Forum bringen mit meinen 12V und Originalgummis brutale Vibrationen schon auf dem Tisch...

Daher meine Frage nach der Spannungsversorgung.
Ist 9V besser?

Anbei mein Video
http://youtu.be/f43DMBFFdM4
Die Settings musste ich massiv runterschrauben.
Bin noch nicht zu frieden

Grüße
Kopterchris
 
Hallo Felix,
ja wir testen das Gimbal tatsächlich, weil der Hersteller nichtmals die Sensorachsen richtig zuordnet und die dort eingestellten PID Werte schlecht sind. Wir stellen dort andere und bessere Werte ein, trotzdem ist je nach Copter eine Feineinstellung nötig um das Maximum herauszuholen. Aber ich denke das gehört auch zu dem Hobby dazu und macht auch Spass.

In Kürze bringen wir das Teil auch mit dem neuen Mini 32 Bit Alexmos raus, der ab heute auf Lager ist.

In diesem Sinne viele Grüsse
Armin
Powerparts UAV

Ich habe gerade auf der Powerparts-Seite gelesen, dass die das Gimbal vorher testen und mit Werten versehen, damit es out of the box geht. Aber gut, ich bin auch nicht so ungeschickt. Hier im Forum steht ja schon einiges, das beim Einstellen sicher helfen wird.
190€ ist auch ein guter Preis dafür oder?

Gruß Felix
 
Zuletzt bearbeitet:

Altix

Erfahrener Benutzer
...In Kürze bringen wir das Teil auch mit dem neuen Mini 32 Bit Alexmos raus, der ab heute auf Lager ist...
Dazu mal eine Frage: Kann man bei einem vorhandenen 3-Achs Gimbal so einfach den 8bit Controller gegen die neue 32bit Variante tauschen? Wenn ich es richtig sehe sind dafür neue Stecker notwendig. Sind das ganz normale Servostecker für die Motoren? Die könnte man zwar an die alte Verkabelung dran machen, aber meine ist inzwischen ganz schön lädiert, denn wenn man die Kabel ein paar Mal durch den Yaw Motor gezogen hat, dann ist die Silikonummantelung in der Regel mehr oder weniger beschädigt. Habt ihr da geeigneten Ersatz im Angebot?
 

GekoCH

Erfahrener Benutzer
Hallo Felix,
In Kürze bringen wir das Teil auch mit dem neuen Mini 32 Bit Alexmos raus, der ab heute auf Lager ist.

In diesem Sinne viele Grüsse
Armin
Powerparts UAV
Super Sache mit dem 32bit, kannst ja mal meine PIDs nehmen die passen für das 32bit und funktionieren für mich sehr gut, siehe videos!

Gruss
Andi
 
@Michael: Ich werde den Umbau die Tage mal vornehmen und schauen was alles benötigt wird. Neue Kabel werde ich mal besorgen und mit anbieten.
Ich denke das wir das Gimbal bald auch direkt ready to go mit diesem neuen Controller anbieten werden. Ist ja irgendwie der nächste logische Schritt.

@Andi: Würde sehr gerne Deine PID's testen, danke für Dein Angebot.
 

GekoCH

Erfahrener Benutzer
@Michael: Ich werde den Umbau die Tage mal vornehmen und schauen was alles benötigt wird. Neue Kabel werde ich mal besorgen und mit anbieten.
Ich denke das wir das Gimbal bald auch direkt ready to go mit diesem neuen Controller anbieten werden. Ist ja irgendwie der nächste logische Schritt.

@Andi: Würde sehr gerne Deine PID's testen, danke für Dein Angebot.
Die aktuellen PIDs stehen wie immer auf meiner Page: www.quadcam.ch

Gruss
Andi
 

daFexKM

Erfahrener Benutzer
...
In Kürze bringen wir das Teil auch mit dem neuen Mini 32 Bit Alexmos raus, der ab heute auf Lager ist.
...
Danke für die Antwort!
Ich bin relativ unerfahren im Bereich Gimbal Controller. Wo liegt der große Vorteil an dem neuen Controller? Schneller? Mehr Einstellmöglichkeiten? Wo wird das DYS Gimbal mit dem Mini 32 Bit Controller preislich liegen?
In dem Fall lohnt es sich ja noch zu warten..

Gruß Felix
 
Hi Felix,
mit dem 32 Bit Controller hoffen wir auf ein noch stabileres Gimbal, schon alleine durch die 2te Imu. Wie gross der Unterschied wirklich ist, wird sich bald herausstellen. Aber hier im Forum gibt es ja schon einige die das Gimbal mit dem 32 Bit Alexmos betreiben und wohl glücklich sind.

Termin und Preis sind noch offen. Wir versuchen gerade den Hersteller etwas zu drängen, das er das Teil direkt mit dem Controller anbietet, das wäre am günstigsten und der Preiskampf würde wieder beginnen :)

Viele Grüsse
Armin
 
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sandrodadon

Fliegender Maschi
Hallo zusammen!
Ich habe mir das Gimbal jetzt auch mal als Zweitgimbal zugelegt um es mit einem anderen Gimbal zu vergleichen.
Es wurde ja mehrfach angesprochen dass die mitgelieferten Dämpfer zu weich sind - Sehe ich auch so.

Jetzt möchte ich deutlich härtere Dämpfer verbauen:
Tarot Gimbal Shock Ball - 40HA Shore

Ich habe hier von einem gelesen dass er DJI Zenmuse Dämpfer verbaut habt, wisst ihr wie hart die sind?
Sind die Zenmuse Dämpfer wirklich so toll?

Die 40HA Tarot (10mm Bohrung) sind schon sehr hart - aber wenn ich sie ein mal drin habe bekomme ich keine Zenmuse Dämpfer mehr rein (9mm) und die orig. Dämpfer schon garnicht mehr.

Sprich zur Debatte steht es Zenmuse Dämpfer zu bestellen (mal eben wieder 16€) oder die schon vorhandenen blauen Tarot Dämpfer zu verbauen.

Vielleicht hat die ja jemand sogar schon drin? ;)

LG
Sandro
 

Hoku

Erfahrener Benutzer
PID Werte und ihre Optimierung

Hallo zusammen,

ich danke erst einmal "Hopfen" für die Bereitstellung seiner PID Werte! Großes Lob ! Ich musste sie bei mir leicht abändern, aber sie sind auch bei mir ziemlich gut - siehe unten (ich glaube Profil 2). Ich verwende übrigens ein BEC mit 12V zur Versorgung des Gimbals. Das Gimbal ist einfach mit den Standarddämpfern verbaut - vielleicht kann ich hier die restlichen nicht perfekten Momente noch optimieren...

Zunächst noch vorab: Wichtiger als alles andere ist ein wirklich perfekt ausgewuchteter Propeller UND Motor. Ich war immer unzufrieden mit den Ergebnissen (bei sehr gut ausgewuchteten Propellern) bis ich mich daran gemacht habe auch den Motor (zumindest mit Propeller) auszuwuchten. Das geht gar nicht schlecht mit einem IPhone und der iSeismometer-App. Dazu einfach jeden Motor mit Propeller einzelnen am Kopter betreiben (anderen BEC Ansteuerungen rausziehen) und solange die Motorglocke
auswuchten, bis die Seismometer-App die kleinsten Ausschläge zeigt. Das IPhone liegt dazu auf dem BM zwischen den vorderen Armen.

Danach sind die Ergebnisse zumindest bei wenig Wind aus meiner Sicht für den Hobbygebrauch schon sehr gut.

Interessant ist, dass alle drei Profile unten bei mir sehr sehr ähnliche Ergebnisse produzieren..das erste ist aus Youtube, das zweite von Hopfen und das dritte von mir. Ich habe zum Test immer mit dem Sender zwischen den Profilen gewechselt.
Am Ende fand ich das Profil 1 sehr gut bei etwas Wind und 2 sonst. Das Profil von mir ist aber auch nur um Nuancen schlechter...

Nun meine Frage: Wer von euch hat unter diesen Bedingungen eine Herangehensweise, wie man dann weiter das Profil optimieren kann ?
 

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Rüdiger

Erfahrener Benutzer
Hi Sandro,hab die gerade hier vor mir liegen ,kommen im Kit von 4x schwarz(hart) grau (mittel) und weiss(weich.Meinem Empfinden nach sind die schwarzen DJI einen Ticken härter als die blauen Tarots.
Ob die was bringen kann ich dir sagen ,wenn ich die verbaut habe ,muss erstmal die Dämpferplatte vom Tarot auseinandernehmen und die Löcher auf 9mm aufbohren .
 

Rolf_

Erfahrener Benutzer
Ich habe das Gimbal für ruhige Flüge und absolute Windstille nach viel Probieren jetzt halbwegs eingestellt.

Aber weiterhin schaukelt sich das Gimbal gern auf, wenn der Copter mal stärker "gekippt" wurde.

Bei der "Ursachensuche" viel dann auf, dass das Gimbal über der YAW-Achse überhaupt nicht ausbalanciert ist!!!
Solange der Copter waagerecht steht, fällt das nicht ins Gewicht. So mehr der Copter gekippt ist, fällt dieser konstruktionsbedingte Mangel ins Gewicht.

Ich überlege schon, ob ich den Steg von der Yaw-Motorachse zur Roll-Motor Halterung verlängere, bevor ich weiter an den Einstellungen rumspiele.

Rolf
 

sandrodadon

Fliegender Maschi
Gestern ist bei mir die Yaw-Achse nach dem Akkuwechsel einfach aus gewesen - Pitch und Roll hat stabilisiert aber Yaw nicht.
Nach 5 mal neu an und abstecken war die Yaw-Achse dann wieder an - Hatte das schonmal jemand?
 

GekoCH

Erfahrener Benutzer
So habe wieder mal mein DYS 3 Axis Gimbal ausgeflogen :)
Für die, welche nur am Video interessiert sind unten ist dieser angefügt, aber zuerst ein paar Infos.

Nachdem endlich sich das Wetter wieder besserte hatte ich die Möglichkeit auf das Jungfraujoch zu kommen. Viele kennen es wohl auch unter dem Slogan “Top of Europe“.
Es ist der Touristen Ort schlechthin da man mit einem Zug bis auf 3500m über Meer hochfahren kann und einem die Alpen und die wunderschöne Aussicht zu Füssen liegt.
Es ist aber gleichzeitig auch eine Hochalpine Forschungsstation in welcher ich zu arbeiten hatte und da packte ich die Gelegenheit beim Schopf und nahm auch meine QAV400 Quadrocopter mit dem DYS 3 Axis Gimbal mit.

Problem Nr.1 die dünne Luft. In dieser Höhe war der Druck nur noch halb so gross wie auf Meereshöhe was natürlich ein grosses Problem für ein Multirotor ist.
Mit den normalen 8x5 Props konnte ich nicht abheben auch nicht bei Vollgas. Musste die „Bullnose“ props welche lumenier (getfpv) anbietet brauchen da die mehr Auftrieb erzeugen.
Auch dann war es sehr knapp an der Grenze und auch die Flugzeit verkürzte sich auf die Hälfte (5 bis 6min). Das war mir auch recht, denn nach 5min war ich wohl schweissgebadet bei -5C und mein Herz raste als hätte ich einen Marathon hinter mir. Auch der Operator „litt“ unter der dünnen Luft :)

http://youtu.be/dCvni7a9U-0

Andi
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
FPV1

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