Ich bin am verzweifel und befürchte das ich die Nadel im Hoihaufen suchen muss.
War gestern fliegen und mein flug dauerte leider nur 30 Sekunden. Im sabiloze ist er ganz okay gestartet, beim umstellen auf loiter hat er dann ein flip gemacht und ist auf dem Asphalt gecrashed. Zwei props futsch.
am Abend habe ich zuhause noch zwei kleine Tests gemacht nach dem ich alle 4 Motore gewechselt habe. Der copter scheint mir nun besser zu fliegen, vorallem beim gas geben steigt er gleichmassig. Habe aus diese zwei Flüge die Logs angeschaut.
Size (kb) 1757.294921875
No of lines 24147
Duration 0:00:00
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.2.1
Firmware Hash 36b405fb
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: Autotune = UNKNOWN - No ATUN log data
Test: Balance/Twist = GOOD -
Test: Brownout = GOOD -
Test: Compass = GOOD - No MAG data, unable to test mag_field interference
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = GOOD -
Test: GPS = FAIL - Min satellites: 0, Max HDop: 99.99
Test: IMU Mismatch = GOOD - (Mismatch: 0.28, WARN: 0.75, FAIL: 1.50)
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = FAIL - 7 slow loop lines found, max 11.90% on line 2793
Test: Pitch/Roll = GOOD -
Test: Thrust = GOOD -
Test: VCC = GOOD -
Size (kb) 227.923828125
No of lines 3361
Duration 0:00:00
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.2.1
Firmware Hash 36b405fb
Hardware Type
Free Mem 0
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Test: Autotune = UNKNOWN - No ATUN log data
Test: Balance/Twist = GOOD -
Test: Brownout = GOOD -
Test: Compass = GOOD - No MAG data, unable to test mag_field interference
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = GOOD -
Test: GPS = FAIL - Min satellites: 0, Max HDop: 99.99
Test: IMU Mismatch = GOOD - (Mismatch: 0.29, WARN: 0.75, FAIL: 1.50)
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = GOOD -
Test: Pitch/Roll = GOOD -
Test: Thrust = GOOD -
Test: VCC = GOOD -
Warum kein Mag?
Hab ein kompass motor kalibration gemacht, hoffentlich bringt das was.
Während dem kompass motor kalibration habe ich im HUD im Mission Planner gesehen das das heading während die Motoren drehen sich um ca. 10Grad verändert.
Die letzte kalibration war eine Kugel Methode von hulk.
Ich bin etwas frustriert und habe bald keine props mehr zum testen
War gestern fliegen und mein flug dauerte leider nur 30 Sekunden. Im sabiloze ist er ganz okay gestartet, beim umstellen auf loiter hat er dann ein flip gemacht und ist auf dem Asphalt gecrashed. Zwei props futsch.
am Abend habe ich zuhause noch zwei kleine Tests gemacht nach dem ich alle 4 Motore gewechselt habe. Der copter scheint mir nun besser zu fliegen, vorallem beim gas geben steigt er gleichmassig. Habe aus diese zwei Flüge die Logs angeschaut.
Size (kb) 1757.294921875
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Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.2.1
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Test: Event/Failsafe = GOOD -
Test: GPS = FAIL - Min satellites: 0, Max HDop: 99.99
Test: IMU Mismatch = GOOD - (Mismatch: 0.28, WARN: 0.75, FAIL: 1.50)
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = FAIL - 7 slow loop lines found, max 11.90% on line 2793
Test: Pitch/Roll = GOOD -
Test: Thrust = GOOD -
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Duration 0:00:00
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.2.1
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Test: Dupe Log Data = GOOD -
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Test: Event/Failsafe = GOOD -
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Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = GOOD -
Test: Pitch/Roll = GOOD -
Test: Thrust = GOOD -
Test: VCC = GOOD -
Warum kein Mag?
Hab ein kompass motor kalibration gemacht, hoffentlich bringt das was.
Während dem kompass motor kalibration habe ich im HUD im Mission Planner gesehen das das heading während die Motoren drehen sich um ca. 10Grad verändert.
Die letzte kalibration war eine Kugel Methode von hulk.
Ich bin etwas frustriert und habe bald keine props mehr zum testen