Fragen zum Alex Mos BGC Board.

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M4rkus

~ ♪ ~ ♫ ~ ♪ ~
Also mit Softwareupdates halten sie sich ja nicht zurück ;)
 

hawk20002000

Erfahrener Benutzer
Hi

Ich habe heute mein erstes Brushlessgimbal zusammengebastelt - leider nicht ganz erfolgreich. Die Alexmos GUI "scheitert" beim Verbinden mit dem Alexmos Board. Der COM-Port (4) ist richtig ausgewählt, aber es passiert auch nach 5 Minuten warten nicht mehr als "Verbinde mit COM 4". Die Motoren sind derzeit nicht angeschlossen, aber auch mit angeschlossenen Motoren und mit 12 V Lipo Stromversorgung passiert nicht viel mehr: Das Gimbal zuckt ein bisschen rum und die Kabel würden sich verheddern wenn ich die Motoren nicht vorher ausstecke.

Kann mir da jemand weiterhelfen? der Fehler kann auch ziemlich banal sein, vielleicht habe ich ja was ganz einfaches übersehen :)
Danke schonmal

MfG hawk20002000
 

oergybln

Erfahrener Benutzer
schön finde ich an den updates vorallem... danach kann ich wieder schön von vorne anfangen. die kompletten werte stimmen nicht mehr!! grrrrr!:mad:
 

oergybln

Erfahrener Benutzer
@ oergybln: Wenn du das aktuelle Profil abspeicherst, dann kannst Du das einfach wieder laden, da muss man nich von vorne anfangen, nur neu kalibrieren, abspeichern, fettich.[/QUOTE]

ja das habe ich auch gemacht... fettich bin ich jetzt mit den nerven. habe festgestellt, dass, wenn und aber ich den akku und usb ziehe und dann allet neustarte, sozusagen von vorne, dann kann ich meine daten loaden!! :)

aber danke für die nervenunterstützung!!
 

oergybln

Erfahrener Benutzer
Habe mir heute mal mit kleinen magnetplättchen geholfen. damit kann ich auf der rollachse noch feiner die balance halten. hilft. hätte ich nicht gedacht. einfach auf den motor (magnetisch) bäbben und bei bedarf auf- oder abstocken.


 

hawk20002000

Erfahrener Benutzer
@ hawk: Hast Du denn schon die neue Firmware geflasht? GUI und FW müssen immer zusammen passen...

@ oergybln: Wenn du das aktuelle Profil abspeicherst, dann kannst Du das einfach wieder laden, da muss man nich von vorne anfangen, nur neu kalibrieren, abspeichern, fettich.
Ist standardmässig keine FW geflasht? Habe es mit Avrduder versucht, laut dem Programm wurde die FW erfolgreich geflasht, das ging aber innerhalb weniger Sekunden und änderte nichts an meinem Problem..

Gruss

Edit:

habe den upload gerade nochmal mit Xloader gestartet: Upload failed schreibt das Programm nach circa 4 sek uploading. Das Board wird von meinem PC als Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge erkannt, vielleicht hilft das ja weiter..
 
Zuletzt bearbeitet:

kinderkram

Erfahrener Benutzer
Die Fehlermeldung ist beim Xloader normal, die Firmware wird trotzdem erfolgreich geflasht.
Erkennt man auch an der grünen Status LED: erst kurzes Blinken bei der Datenübertragung, danach bootet das Board neu und dann sollte die LED wieder dauerhaft leuchten. Ich empfehle die neue Firmware & GUI 2.1 und teramax' "Silent Profile" für den Start. http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5927523&d=1372952779

Hat z.B.bei einem Clubkollegen mit dem RCtimer Gimbal auf Anhieb funktioniert.
 

wolfes1126

Erfahrener Benutzer
Die Fehlermeldung ist beim Xloader normal, die Firmware wird trotzdem erfolgreich geflasht.
Erkennt man auch an der grünen Status LED: erst kurzes Blinken bei der Datenübertragung, danach bootet das Board neu und dann sollte die LED wieder dauerhaft leuchten. Ich empfehle die neue Firmware & GUI 2.1 und teramax' "Silent Profile" für den Start. http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5927523&d=1372952779

Hat z.B.bei einem Clubkollegen mit dem RCtimer Gimbal auf Anhieb funktioniert.
[TABLE="class: tborder top-margin, align: center"]
[TR]
[TD="class: tcat"]RCGroups Message
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: panelsurround, align: center"]
Invalid Attachment specified. If you followed a valid link, please notify the administrator
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

EDIT:
naja wenn man sich einloiggt dann gehts doch :rolleyes:
 
Zuletzt bearbeitet:

Fotomotiv

Neuer Benutzer
Guten Morgen,

bei meinem BL Gimbal passt eigentlich schon alles, jedenfalls fürs Erste, ABER:

Nach dem einschalten richtet sich das Gimbal aus, Nick ist okay, aber Roll hängt auf der linke Seite ein paar Grad runter. Wenn ich das Gimbal ein wenig runter drücke, geht es danach wieder in die leicht schiefe Lage zurück.

Welche Einstellung muss ich verändern um das zu korrigieren oder hat es etwas mit der Kalibrierung zu tun???

Danke schon mal für eure Hilfe.
 
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FPV1

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