µQUAD Zeigt her eure Mini-, Micro-, Nano-Copter!

reverser

Erfahrener Benutzer
Schön das er euch gefällt, Resteverwertung heißt ja nicht zwangläufig rumpfuschen :)

Gut wären in der größe sicher die 1306er, damit würde er wohl noch ein Stück besser gehen. Hatte die 1704er aber wie gesagt über und ich finde die wirklich super, besonders die Mutter als Wellensicherung finde ich absolut Spitze und schade das das nicht sehr verbreitet ist! Meine haben sicher 25 Stunden im 5" Quad mit 3 und 4s gelaufen und sind super zuverlässig, nur halt nicht besonders Leistungsstark.
Habe mir aber jetzt wieden nen Haufen GF 5x3er bestellt, gekürzt haben sie noch ein bisschen mehr schub als die 4x4,5er und halten vor allem viel mehr aus! Habe noch gekürzte APC 4,75x4,75 probiert, die sind aber zu schwer und haben auch weniger Schub.

Videos sind eigentlich nicht geplant, habe keinen DVR und LOS würde man eh nicht viel sehen.

Hier wäre aber eins von der alten "Wirkungsstätte" der Motoren:
https://www.youtube.com/watch?v=spsi1E40YYI
 

Arakon

Erfahrener Benutzer
Mal ein Update zu meinem Mini.
1804 Motoren
10A HK ESC mit SimonK
Mini Flamewheel Rahmen
KK 2.1.5 mit RC911s Firmware
LemonRX 6ch
Boscam 10mW mit B-Band Umbau
8€ Mini Kamera von Banggood (Kriegt noch eine "Jelly Lens" Weitwinkel Linse vorne drauf)
2S 1300 mAh Zippy Compact
HQProp 5040
299g AUW

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franko_

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Die Motormounts haben eine unterschiedliche Höhe und Deine Propeller überlagern sich?
Sieht zumindest cool aus, zeig mal Flugvideos und die Einstellung am Hubsan X4, welche FW hast Du da drauf?
Welchen Hubsan X4 Mod hast Du gemacht?


Gruss
Frank
 

hackeklaus

Erfahrener Benutzer
Jo die Motoren sind unterschiedlich hoch damit die props sich nicht in die Quere kommen.
Das ist zwar ganz sicher nicht die effektivste Art und Weise die Motoren anzuordnen aber so bleibt das ganze gerät schön klein. :D
FW ist Standart, die einzige Änderung an dem board sind die Mosfets weil die normalen bei zwei Motoren pro Anschluss wohl in Rauch aufgehen würden.
Flugvideo lad ich demnächst mal hoch.
 

ReX_1986

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sickdude

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das ist aber schon arg wenig. mit meinem selbstbau mini-h mit ~400g abflugfertig mit s31500mah an rcx1806 komme ich auf 10-12 minuten.
ziehen die micro titans sooo viel strom? oder sollte es die naza sein?
 
Ein Kollege hatte sich auch so einen Kopter mit NazaLite aufgebaut. wir haben an allen Einstellungsmöglichkeiten umfangreich durchprobiert. all das brachte nichts.
Mit NazaLite waren es 4 bis 5 Minuten. Nach Umstieg auf CC3D flog er locker 10Minuten.
Gruß,
Thomas
 
Das sind scheinbar 5030 Props auf dem Ding? Die haben da nix verloren mit 2204, nichtmal mit 4S, die passen zu 1806 mit 4S, an 2204 gehört mind 6030 mit 3S (4S geht auch) oder 5040 mit 4S.
 

scritch

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Habt ihr die 5040 Props schonmal an 1806 (ob Tiger, Flyduino, Miato oder RCT egal) an 4S ausprobiert? Oder sollte man die nicht mit 4S Motoren betreiben?
 

ReX_1986

Erfahrener Benutzer
Die Props sind 5030 und die kommen schon von der Grüße in das Model die spitzen rein. Das heißt das ist maximal was ich da einbauen kann.
Naza fliegt auch raus. Hatte nur eine MultiWii platine aber die spint wenn ich graupner GR-12 Empfänger einbaue. Crius AIO V1 geht sofort in Error modus und ich kriege kein Empfang. Hab schon eine neue MultiWii Platinne bestellt.
 

Optimus

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Das sind scheinbar 5030 Props auf dem Ding? Die haben da nix verloren mit 2204, nichtmal mit 4S, die passen zu 1806 mit 4S, an 2204 gehört mind 6030 mit 3S (4S geht auch) oder 5040 mit 4S.
Absolut, hier siehst du mal was deine Motörchen an 4S mit 6045 machen (Copter ist sicher etwas leichter) ...
http://www.youtube.com/watch?v=2n_zY2bPazs

Also wenn du nur 5er draufbringst würd ich gekürzte 6045 probieren oder lass dir etwas grössere Ausleger fräsen.
 
Die Props sind 5030 und die kommen schon von der Grüße in das Model die spitzen rein. Das heißt das ist maximal was ich da einbauen kann.
Naza fliegt auch raus. Hatte nur eine MultiWii platine aber die spint wenn ich graupner GR-12 Empfänger einbaue. Crius AIO V1 geht sofort in Error modus und ich kriege kein Empfang. Hab schon eine neue MultiWii Platinne bestellt.
Dann flieg halt weiter mit 2min Flugzeit...
Der Rahmen ist zu klein gewählt oder zu schwer, 100g weniger und 4S mit 5040 wär auch ok.
Habt ihr die 5040 Props schonmal an 1806 (ob Tiger, Flyduino, Miato oder RCT egal) an 4S ausprobiert? Oder sollte man die nicht mit 4S Motoren betreiben?
Ist kein Problem. Ich habe DYS 1806 und MN1806 mit 5040+4S im Einsatz. Auf dem Teststand kommt mit 5040 nochmal 10-15% mehr Schub als mit 5030 bei aber auch deutlich mehr Strom (bis zu 50%) mehr. Dieser max. Strom ist kurzzeitig ok (2min lang sicher nicht), tritt aber in der Praxis wenn der Copter erstmal bewegt ist so kaum auf. Dafür merkt man beim Fliegen aber auch von dem Mehrschub der 5040 zu 5030 wenig, vermutlich kann der Motor die weniger steilen 5030 dafür etwas schneller beschleunigen als die 5040. Wer also auf Nummer sicher gehen und den Motor schonen will, nimmt 5030, damit ist 4S völlig unkritisch und macht ordentlich Laune...
 
Hier mein Spider Mini Hex Clone, der wie angenommen etwas schwach auf der Brust bzw. Ausleger ist :(
Nach ein paar Testflügen war der Spaß schon vorbei, einen Prop verloren und dann gings abwärts, knack.
Hat evtl schon jemand eine dxf bzw. dwg- Datei ? Dann muß ich wohl ran, dann aber nicht 2 mm dick sondern eher 4 mm.
Nachtrag Setup: Apm 2.6, GPS Lea6H, DYS BE1806 2300 KV, ESC 12A, Frsky D4RII an 2300 3S. Ohne Akku 500 gr.
 

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Wie schaut's mit dem Setup aus?
 
Mal was anderes:
2 H-Copter mit 10x10mm Kohlefaserarmen und PCBs dazwischen.
Die untere verteilt den Strom, die obere die Signale für
die ESCs, Video und 5V für Kamera und FC.
Hobbyking 10A Fixed Wing mit BLHeli + größere low ESR Elkos.
(keine Ahnung ob die wirklich was bringen)

Die Rahmen sind eigentlich relativ stabil, nur um die Längsachse
etwas weicher. Dreht sich der Copter verwinden sich die Arme
leicht gegeinander und der Schub geht ein wenig in Drehrichtung.

der kleinere mit 2S:
Turnigy T1811 2900KV, dazwischen 14x18cm, diagonal 23cm
Gemfan 5030
Naze32 Acro mit Cleanflight
Diverse Akkus 850-950mAh, rund 6min Spaß mit FPV
ca. 210g ohne FPV, mit +40g
um die 520g Schub (1100g an 3S, aber viel zu heiß)

der größere mit 3S:
Turnigy T2211 2300KV, dazwischen 17x18cm, diagonal 25cm
Gemfan 6030
Naze32 Acro mit Baseflight
Zippy Compact 1300mAh 25C, schwebt ca. 14min
ca. 350g mit FPV, ohne -40g
um die 1300g Schub bei 26A und 270W

Der Kleine ist eigentlich auch schnell genug für FPV und
fliegt sich etwas zahmer :)

C1.jpg C2.jpg C3.jpg C4.jpg
 

Weilent

Erfahrener Benutzer
Die Woche wird gebaut :D
Ich hoffe auf < 300g mit 4S Akku.

Statt der NanoWii kommt auch ne MicroWii drauf.

IMG_20141103_162300.jpg
 
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FPV1

Banggood

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