Hi Zusammen,
ok, es hat mir keine Ruhe gelassen, ich habe meine GPS/Kompass-Modul provisorisch auf den Copter nach hinten gelegt, ca, 5cm über dem Controller (mehr ging zunächst nicht)
....
Im Missionplanner hast du eine Funktion, die dir die Log-Datei grundlegend auswertet. Dabei kommt dann sowas raus:
Log File C:/Program Files (x86)/Mission Planner/logs/QUADROTOR/1/2015-10-28 19-55-34.log
Size (kb) 9078.3623046875
No of lines 120567
Duration 0:11:28
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.2.1
Firmware Hash 36b405fb
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: Autotune = UNKNOWN - No ATUN log data
Test: Balance/Twist = GOOD -
Test: Brownout = GOOD -
Test: Compass = GOOD - mag_field interference within limits (15.30%)
Max mag field length (606.73) > recommended (550.00)
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = GOOD -
Test: GPS = GOOD -
Test: IMU Mismatch = GOOD - (Mismatch: 0.33, WARN: 0.75, FAIL: 1.50)
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = FAIL - 50 slow loop lines found, max 14.25% on line 79234
Test: Pitch/Roll = GOOD -
Test: Thrust = FAIL - Avg climb rate -4.14 cm/s for throttle avg 727
Test: VCC = GOOD -
Für ne schnelle Analyse super