Rabbit Flight Controller

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Hi,
ich würde die 1.212er Firm nicht für den Flugbetrieb nutzen.

Im RCGroups Forum häufen sich die Fehlermeldungen der 1.212 bezüglich Motorenprobleme, kritischer Failsafefunktion und sporadischem löschen der Konfig (bei mir z.B.) im Betrieb.

Ich nutze nun wieder die 1.211 - ist wesentlich sicherer bezüglich den normalen Flugfunktionen...
So, zur Info,
nach einer unsanften Busch-Landung (Konfig weg nach einschalten von Posi-Hold im Flug) meines X250er bin ich nun sicherheitshalber auf die 1.210er Firm gewechselt.

Im RCGroup-Forum gibt es ebenfalls Berichte mit Problemen mit der 1.211er Firm!
-> hoffentlich reagieren die Entwickler des Rabbit FC mal langsam auf die Problemmeldungen... :(
 

fluri

Erfahrener Benutzer
Hallo,

ich hab gestern mal die Led Ausgänge ausprobiert. Wenn ich meine Led Streifen, welche 12V tauglich sind, anschließe dann glimmen die nur ganz wenig. Muss ich mir da andere Streifen besorgen? Bzw welche Leds habt ihr da verbaut?

Kann man die Ausgänge auch irgendwie regeln? Also das Blinksignal einstellen?

Gruss Jens
 
Bitte beachten:

Der Hersteller des Rabbit FC entfernt die Labels einiger Halbleiterbausteine durch abschleifen.

Bei einem User wurden hiebei die Anschlussbeinchen beschädigt,
es kam zu einem sporadischen Kurzschluss mit seltsamen Effekten. :mad:

Ich hatte diesen Fehler nach einigem suchen gefunden und mit einer Nadel die Brücken beseitigt.
 

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Kann es sein, dass die welche Probleme haben, mit einer anderen Software rumgespielt haben? Ich bin mit der 1.212 auch vollstens zufrieden. Und das auch seit mehr als 15 Akkus.

Hat noch jemand eine Quelle für ein funktionierendes GPS gefunden? Ich brächte ein neues, da ich das von flyduino einfach nicht zum laufen bringe. Ich finde nicht einmal heraus, wie es programmiert wird. Somit werde ich es wohl nie mit meinem Hasen verkuppeln können.
 
Kann es sein, dass die welche Probleme haben, mit einer anderen Software rumgespielt haben? Ich bin mit der 1.212 auch vollstens zufrieden. Und das auch seit mehr als 15 Akkus.
Genau das vermuten einige. Die Ursache ist auch sehr plausibel. Es wäre günstig, wenn noch mehr Leute Ihre Erfahrung diesbezüglich mitteilen. (Egal ob mit oder ohne rumspielen):

Es wäre auch hilfreich, wenn jemand schreibt "mein Copter fliegt sehr gut und stabil und und...", dass er hinzufügt, welche FW er drauf hat!

Beste Grüße
Reinhard
 

fluri

Erfahrener Benutzer
Also meiner flog mit der 1.212 auch gut. Hab dann aber sicherheitshalber auf die 1.211 gewechselt da ich hier so viel von den Problemen gelesen habe. Ich nutze ausschlieslich das mitgelieferte das Tool von KKUSA hab ich nur mal zum anschauen benutzt nicht zum einstellen.

Ich fliege das Board mit dem neueren Baro.

Leute kennt zufällig einer die Antwort auf Post 1400?
 

Krasi

Erfahrener Benutzer
Fliege immer noch die 1.212, zur Zeit keine Probleme, hatte festgestellt, das bei der camone OSD eingeschaltet war, evtl. kamen die Probleme daher, sendet auf 2,4 Ghz, nun ausgeschaltet und zur Zeit alles super,

Hallo fluri,
schaue mal ab Seite 72, steht etwas über den Anschluss von LED's.

edit: tschuldigung, Seite 79
 

fluri

Erfahrener Benutzer
Lustig....aber eigentlich auch nicht wirklich brauchbar. Wenn man es Ein und Ausschalten könnte oder gewisse Blinksequenzen einstellen könnte wäre es schon besser. Diese hibbelige rumgeblinkte macht einen doch kirre. Oder?
 
Fliege immer noch die 1.212, zur Zeit keine Probleme, hatte festgestellt, das bei der camone OSD eingeschaltet war, evtl. kamen die Probleme daher, sendet auf 2,4 Ghz, nun ausgeschaltet und zur Zeit alles super,
Hallo Bernd,
das kann durchaus die Ursache für die unkontrollierbaren Zustände gewesen sein.
Wenn im Nahfeld eines Senders der Empfänger installiert ist, kann alles Mögliche passieren, nur nichts gutes! Auch wenn geschrieben wird, das ist kompatibel funktioniert und funktioniert mit der Fernsteuerung usw. ist das immer eine große Gefahrenquelle.
Niemals einen externen Rückkanal im gleichen Band betreiben.

Beste Grüße
Reinhard
 

Jokey

Hexakopterjunkie
Lustig....aber eigentlich auch nicht wirklich brauchbar. Wenn man es Ein und Ausschalten könnte oder gewisse Blinksequenzen einstellen könnte wäre es schon besser. Diese hibbelige rumgeblinkte macht einen doch kirre. Oder?
Das mit dem "irre werden" hält sich vor allem wenn es dunkel wird in grenzen. Tags über dagegen siehst du das gar nicht.
Ausschalten geht in meinem Fall nicht lässt sich aber mit einem 7usd HK Schalter bewerkstelligen.
 

claus45

Erfahrener Benutzer
Hallo,
hier möchte ich meine Probleme mit meinem neuen Rabbit- Bord mit ab Werk gelieferten FW 1.212 mit allen Sensoren vorstellen. Ich habe einen kleinen Film gedreht, dabei habe ich die Fernsteuerung nur einmal durch Gas nachschieben betätigt. Ich habe Höhe und Position- halten geschaltet. Es war dabei deutlich windig. Das GPS hat eigentlich gut funktioniert, denn der Rabbit blieb immer in der Nähe. Das Problem ist die Höhe halten, und später die Automatische Landung. Er fliegt immer wieder hoch und runter ohne das ich etwas betätigt hätte. Kann es sein, das es am neuen Baro liegt? Ich habe immer wieder von Schaumstoff gelesen, mit dem das Baro abgedeckt wurde, muß das sein, denn ich habe doch eine geschlossene DVD Box.
Viele Grüße von claus45
http://www.youtube.com/watch?v=j_28orKTltI&feature=plcp
 

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fluri

Erfahrener Benutzer
Hallo

ja das Hüpfen habe ich auch gehabt mit dieser Firmware. Ich konnte es immer dann feststellen wenn es windig war und der Höhensensor eingeschaltet ist. Schaumstoff drüber und alles war wieder gut. An den Werten hab ich in der Software nix geändert.
 
Hallo,
hier möchte ich meine Probleme mit meinem neuen Rabbit- Bord mit ab Werk gelieferten FW 1.212 mit allen Sensoren vorstellen. Ich habe einen kleinen Film gedreht, dabei habe ich die Fernsteuerung nur einmal durch Gas nachschieben betätigt. Ich habe Höhe und Position- halten geschaltet. Es war dabei deutlich windig. Das GPS hat eigentlich gut funktioniert, denn der Rabbit blieb immer in der Nähe. Das Problem ist die Höhe halten, und später die Automatische Landung. Er fliegt immer wieder hoch und runter ohne das ich etwas betätigt hätte. Kann es sein, das es am neuen Baro liegt? Ich habe immer wieder von Schaumstoff gelesen, mit dem das Baro abgedeckt wurde, muß das sein, denn ich habe doch eine geschlossene DVD Box.
Viele Grüße von claus45
http://www.youtube.com/watch?v=j_28orKTltI&feature=plcp
- ESC's kalibriert (hast du kompatible für's Rabbit FC)
- Schaumstoff auf den Baro
- default Settings für deine Frame-Size (auch mal die nächst kleinere Größe testen)
- Kanalbelegung siehe Anhang (rot ist aktiv), lass mal CF in Verbindung mit PositionHold weg

- welche Motoren, ESC's und Props?

...und schone meine Nerven und leg die Tx nicht weg....
 

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claus45

Erfahrener Benutzer
Hallo rolsch, fluri und fred999,
vielen Dank für die vielen Tipps. Die ESC sind Suppo 25 A HW compatible und funktionieren sehr gut. Die Motore sind Turnigy NTM 750 kv 28-30. Props habe ich 10" x 4,5. Lipo 2,2 Ah, Motorabstand 45 cm.
Leider habe ich für Kanal 5 nur einen einstufigen Schalter, kann also Deine Angaben so nicht direkt übernehmen. Die "off" Schaltung meiner Funke ist die "H" Stellung, also high Potenzial. Kanal 6 hat einen 2 Stufen Schalter, hier ist M=off, L=Stufe 1 und H= Stufe 2, bei Kanal 7 ist H=off und L=on. Daher kann ich Deine Einstellungen nicht direkt übernehmen.
Was für einen Schaumstoff benutzt Ihr? Der müsste ja schon fast Luftdicht mit dem Sensor verbunden sein, oder?
Der Luftdruck der Umgebung muss doch noch auf den Sensor einwirken können. Meine DVD Box schirmt doch aber schon gut
gegen Wind und Propeller Einflüsse ab.
Filmen und gleichzeitig steuern ging nicht, daher TX am Boden, ich weiß das war drastisch.
Hat einer von Euch auch das Bord mit dem neuen Baro? Den Kompass musste ich nicht neu kalibrieren der hat genau gestimmt, das Ergebnis sieht man an dem guten Verhalten der Position, immerhin war es ganz schön windig.
Vielleicht ist das neue Baro zu empfindlich, sollte es überhaupt an dem liegen. Arbeiten ältere FW auch mit dem neuen Bord?
Viele Grüße von Claus
 
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